多淀粉廢水中提取蛋白飼料
摘要:淀粉廢水中主要含有蛋白質、脂肪、纖維素等,采用氣浮分離技術能夠從1t淀粉廢水中提取5kg蛋白飼料,同時廢水中的防和 CODcr去除率分別達 80%和 30%以上,減輕了后續生物處理的有機負荷。
關鍵詞:淀粉廢水 廢水處理 氣浮 蛋白飼料
某味精廠以玉米為原料生產味精,味精產量為4×104t/a,每生產1t味精消耗玉米約2.7t,玉米制淀粉過程中要排出大量的淀粉廢水(黃漿水),每消耗1t玉米排出淀粉廢水約5t,本廠淀粉廢水的排放量為1520t/d,這些廢水懸浮物和有機物濃度高,主要含有蛋白質、脂肪、纖維素等,對此有機廢水進行預處理提取蛋白,能夠獲得營養豐富的蛋白飼料,而且減輕后續生物處理的負荷。采用沉淀法從淀粉廢水中提取蛋白,沉淀性能差,特別是夏天,由于有機物腐敗更不容易沉淀而且產品質量差。采用氣浮法從淀粉廢水中提取蛋白能夠獲得較好的效果,氣浮法與沉淀法相比具有以下優點:可以實現連續化生產而且容易實現自動控制,得到的蛋白絮體含水量較小對后續的脫水與烘干有利,操作簡單,運行穩定。
1 氣浮分離機理
蛋白質為兩性電解質,其等電點約為pH4.0-5.5,淀粉廢水的pH值正好為蛋白質的等電點,因此淀粉廢水中的蛋白具有自動凝聚的趨勢,這種凝聚方式形成的絮粒很小,同時由于絮粒表面帶有相同電荷及水化層的 影響 ,絮粒很不穩定。加入無機高分子凝聚劑中和絮粒上的電荷,使絮粒易于靠近凝聚成較大的絮粒,加入有機高分子絮凝劑,可使絮粒之間通過吸附架橋作用形成較穩定的大絮團;無機凝聚劑主要是依靠中和粒子的電荷凝聚成絮粒,有機絮凝劑則主要依靠吸附架橋作用使絮粒凝聚成絮團,先加無機凝聚劑中和電荷,然后再加有機絮凝劑生成絮團,兩者聯合使用絮凝效果好而且可大大降低絮凝劑的用量[1-2]。在加入無機高分子凝聚劑及有機高分子絮凝劑的同時,溶入適量的空氣,使絮團附著大量的微氣泡,絮團的比重小于水,即可實現氣浮分離[3-4]。
2 提取蛋白工藝
氣浮提取蛋白工藝見圖1。無機高分子凝聚劑采用聚合氯化鋁(PAC),配制成濃度為5%-10%的水溶液,加入量為廢水量的1%-2%;有機高分子絮凝劑采用聚丙烯酰胺(PAM),配制成0.05%-0.1%的水溶液,加人量為廢水量的2%-4%
淀粉廢水從射流混合器中加入PAC進行混合凝聚,PAM從射流絮凝器中加人進行絮凝,反應混合液通過射流溶氣器產生微氣泡,流入氣浮池進行氣浮分離,氣浮分離的濕蛋白采用板框壓濾機進行脫水,脫水后的淀粉蛋白經管束烘干機制成蛋白飼料,氣浮分離排出的清液進行后續生物處理。
3 主要構筑物及設備
該處理系統的主要構筑物及設備見表1。
表1 主要構筑物及設備 |
||||
序號 |
名稱 |
設計參數 |
數量 |
備注 |
1 |
集水池 |
HRT=6.0h |
1座 |
鋼筋混凝土 |
2 |
潛水泵 |
Q=64.0m3/h |
2臺 |
1用1備 |
3 |
射流混合器 |
Q=64.0m3/h |
1套 |
成套設備 |
4 |
射流絮凝器 |
Q=64.0m3/h |
1套 |
成套設備 |
5 |
射流溶氣器 |
Q=64.0m3/h |
1套 |
成套設備 |
6 |
平流氣浮池 |
HRT=1.0h |
2套 |
成套設備 |
4 工程運行效果
工程穩定運行期間進行了每天3次連續3d的監測,監測結果見表2。2001年4月~2001年9月本處理系統的運行效果見圖2和圖3。本廢水處理系統在運行過程中每噸廢水提取粗蛋白含量為35%左右的玉米蛋白飼料5.0kg,每天可以提取玉米蛋白飼料7.6t。
表2 淀粉廢水氣浮處理監測結果 |
|||||
監測時間 |
監測階段 |
監測數據 |
|||
pH |
SS/(mg.L-1) |
CODcr/(mg.L-1) |
|||
2000.11.10 |
提蛋白前 |
4.39-4.65 |
6843 |
14467 |
|
提蛋白后 |
4.48-4.80 |
1235 |
9737 |
||
去除率 |
82.0% |
32.7% |
|||
2000.11.11 |
提蛋白前 |
4.20-4.51 |
6476 |
13933 |
|
提蛋白后 |
4.26-4.76 |
1216 |
9392 |
||
去除率 |
81.2% |
32.6% |
|||
2000.11.12 |
提蛋白前 |
4.19-4.48 |
6862 |
14022 |
|
提蛋白后 |
4.50-4.87 |
1248 |
9421 |
||
去除率 |
81.8% |
32.8% |
5 經濟 效益 分析
本廢水處理系統工程總投資為126.0萬元,處理水量為1520m3/d,工程運行成本和運行效益見表3,本廢水處理系統運行費用為147.9萬元/a,在處理過程中獲得蛋白飼料的產值為441.6萬元/a,去除運行成本每年可以獲得293.7萬元的經濟效益,同時SS和CODcr的去除率分別達到80%和30%以上,減輕了后續生物處理的有機負荷。
表3 工程運行成本和運行效果 |
|||
項目 |
數量 |
單價 |
金額/(萬元.a-1) |
工資費 |
7人 |
750元/月 |
6.3 |
電費 |
35kW |
0.50元/(kW.h) |
15.1 |
藥劑費 |
1500元/d |
54.0 |
|
其它費 |
1700元/d |
61.2 |
|
維修費 |
總投資×2% |
2.5 |
|
折舊費 |
總投資×7% |
8.8 |
|
運行成本合計 |
147.9 |
||
蛋白產值 |
2736t/a |
1600元/t |
441.6 |
經濟效益 |
293.7 |

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