船用柴油機尾氣SCR脫硝系統性能測試
為應對日趨嚴格的船用柴油機排放要求,優美科公司與國內船舶企業合作,為其提供優質催化劑與系統設計支持,于2017年年底順利完成了MAN 6S60ME船用柴油機尾氣SCR脫硝系統性能測試,試驗實測NOx排放值遠低于IMO Tier Ⅲ規定的標準,即:各工況條件下NOx排放的加權平均值≤3.4 g/kWh。
圖1 6S60ME船用柴油機尾氣脫硝實驗臺架全貌
該項目設計上,優美科著重為船用柴油機的尾氣SCR脫硝面臨工況復雜及煙氣溫度極端變化、尿素分解及催化劑耐受與再生、振動、流場分布等諸多技術難點提供有效的解決方案。
6S60ME船用柴油機工況復雜,SCR布置于渦輪增壓器之前,100%工況時,SCR入口煙氣壓力為4bar(a),溫度為440℃,最高可達480℃,而25%負荷時煙氣溫度僅有285℃。為此,優美科采用配方改良的DNX®SCR脫硝催化劑,既能在500℃煙氣中長期安全運行,又在低溫(如285℃)時對硫酸氫銨、尿素分解中間產物具有良好的耐受性,允許的連續運行時間可達300小時,可以滿足船舶行駛的實際需要。此外,優美科公司亦提出低溫連續運行后催化劑的再生方案,以保證系統的脫硝性能及使用壽命。亦即通過高負荷運行時消解低負荷運行時的硫酸氫銨、尿素分解中間產物以達到再生的目的。
為應對船用柴油機工作時引發的振動問題,優美科催化劑采用QE單元模塊,其外殼設計為獨特的防振結構,可達到4.5 GRMS的抗振水平。同時又具備靈活布置、安裝的優勢,可以適用于圓形以及方形反應器的安裝。
圖2QE單元模塊
圖3:安裝中的QE單元
船用柴油機尾氣SCR脫硝系統雖然較火電廠、化工廠的小,而其煙氣的分布均勻性尤其重要,若SCR催化劑之前的煙氣與NH3(由尿素溶液分解而成)未經整流、混合,其均勻性無法滿足NH3/煙氣混合均勻性要求。這一點為行業長期忽視,鑒于此,優美科通過CFD模擬計算,為該項目設計了獨特的NH3(尿素)/煙氣混合器,通過調整優化,使得進入SCR上游煙道的尿素溶液充分氣化、分解,所生成的NH3與NOx混合相對標準偏差<5%。
圖4:SCR系統布置,包括煙氣整流、尿素噴射分解與混合、SCR反應器及催化劑
圖5:左:尿素噴射CFD模擬
右:氨(尿素)/煙氣混合器
圖6:NH3分布CFD模擬
MAN 6S60ME船用柴油機尾氣SCR脫硝系統臺架試驗的成功,助力優美科的合作伙伴一舉通過了MDTFTA臺架試驗及CCS、DNV GL、LR三大船級社Tier Ⅲ排放臺架試驗,同時驗證了優美科催化劑及技術的可靠性與優越性,為國內船用柴油機脫硝行業樹立了標桿。

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