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UASB-CASS工藝處理酒精廢水

更新時間:2009-05-26 10:27 來源: 作者: 閱讀:2743 網友評論0

某酒精廠以玉米為原料生產酒精和生物蛋白飼料,年產酒精15000t,生物蛋白飼料10000t。其生產工藝為:玉米原料→粉碎(過篩)→配料→預 煮→高壓蒸煮→糖化→發酵→粗餾→精餾→酒精成品。粗餾下的醪液經板框壓濾后產生的固形物經烘干、配兌、制成生物蛋白飼料。所排廢水主要是粗餾塔的廢醪液 以及其他車間的冷卻水、洗滌水和沖洗水等一些較低濃度的廢水。工程采取了多項節水措施,如:(1)冷卻水自低溫至高溫多次循環套用,最后用于拌料;(2) 鍋爐排水用作水膜除塵器的補充水;(3)醪液經固液分離后液體回用于拌料;(4)減少設備沖洗水等。項目廢水排放量約為418m3/d。酒精廢醪液以有機物為主,廢水CODCr濃度高,本工程采用UASB-CASS處理系統對酒精廢水進行處理,保證了廢水出水水質能夠穩定達標。

1 廢水水質

        工程廢水水質情況見表1。廢水排放量為418m3/d,設計水量為500m3/d,處理后出水水質要求達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》中的二級排放標準(表1)。

1 廢水水質(mg/l)

 

pH

COD

BOD

SS

廢水水質

3.9

21200

10600

3810

排放標準

6-9

150

30

150

2 處理工藝

2.1 工藝流程(圖1)

        粗餾塔的廢醪液經提取生物飼料后,其工藝廢水首先進入調節沉淀池除去部分顆粒物,經調節水量、pH值,均化水質,然后進入UASB反應器,在此降解了大部 分難降解有機物,提高廢水的可生化性,出水再與工程所產生的無污染物水混合后進入CASS池,以去除可生物降解的污染物后達標排放。
 
2.2 工藝說明

        本廢水處理系統采用厭氧處理制取沼氣,好氧處理達標排放的技術路線。

        (1)調節沉淀池:首先采用將廢水中較大的顆粒物去除,調節pH值,作為預處理工序,為后續生化處理工序創造條件,同時削減部分有機污染物。

        (2)厭氧處理采用兩級UASB反應器,UASB反應器主體為無填料的容器,廢水由反應器底部進入,其中含有大量厭氧污泥。由于廢水以一定的流速自下向上 流動以及厭氧過程產生大量沼氣的攪拌作用,廢水與污泥充分混合,有機質被吸附分解。又由于反應器中可以形成沉淀性能非常好的顆粒污泥,能夠允許較大的上升 流速和很高的容積負荷,兩級UASB處理對CODCr的去除率可以高達95%,BOD5去除率高達96%,是CODCr、BOD5的主要去除場所。

        (3)好氧處理采用CASS反應池。由于厭氧處理出水可生化性很差,必須對好氧工藝加以強化,方可實現達標,根據我院對可生化性較差的廢水進行好氧處理多 年的應用與研究經驗,采用CASS工藝是一種合適的選擇。CASS工藝的曝氣與非曝氣階段不斷重復,將生物反應過程和泥水分離過程結合在一個池子中進行。 其流程由進水、反應、沉淀、閑置等基本過程組成,實行連續進水、靜態沉淀和間歇排水,對污染物質降解經歷著“好氧-缺氧-厭氧”交替運行的過程,加之采用 延時曝氣與生物選擇,有效地促進了難降解有機物的好氧生化。

        CASS工藝的優點:運行費用省,自動化控制程度高,管理方便;氧的吸收率高;運行靈活,可根據實際情況改變運行方式。

2.3 主要構筑物及工藝參數

         本廢水處理工程主要構筑物為調節沉淀池、UASB反應器、CASS池、污泥濃縮池等。其設計參數見表2。

3 運行效果(表3)

4 經濟技術分析

        該酒精廠污水處理站設計處理水量500m3/d,工程總造價280萬元,勞動定員6人。廢水處理裝置 的運行費用約為2.52元/t,每噸水產生的沼氣利用收益10元左右,因此該工程不僅解決了廢水的污染問題,還帶來了可觀的經濟效益。從經濟上、技術上分 析,該工程采用UASB-CASS處理系統工藝技術可靠、經濟合理,能保證廢水穩定達標排放。

5 結論及經驗

        (1)采用UASB-CASS工藝處理酒精廢水具有工藝簡單,運行可靠,節省投資,日常維護簡單等特點,工程運行實踐表明,該工藝運行穩定,各項污染物指標能夠達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》二級標準的要求。

        (2)UASB反應器的啟動是整個工程能夠順利運行的關鍵,啟動過程分成兩個主要階段進行:首先采用低濃度進水且保持進水濃度不變,逐漸增加進水量以提高 有機負荷直至達到設計進水量;然后保持進水量不變,逐漸增加廢水濃度以提高有機負荷直至達到設計進水濃度。當UASB反應器達到了設計的水質水量,反應器 中形成顆粒污泥則進入穩定運行期。

        (3)醪液廢水經厭氧處理可產生大量的沼氣,每噸醪液厭氧發酵約可獲得沼氣22m3。產生的沼氣用于飼料熱風爐烘干,剩余沼氣通入鍋爐內燃燒。每利用1m3沼氣相當于產生0.5元的收益,具有良好的經濟效益。
 

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