無填料塔技術在山東寧陽飛達化工變換氣脫硫中的應用
1、基本情況
山東寧陽飛達化工科技有限公司,是在3000噸合成氨/年能力的基礎上,經過多年的工藝設備技術挖潛改造,目前已具備11萬噸合成氨醇/年能力,企業效益大幅度提高。該廠變換采用中串低流程,變換氣流量約50000m3/h,變脫采用純堿為吸收劑,888為催化劑。變換后的氣體經塔前氣水分離器分離出液滴后,氣體進入變脫塔,在變脫塔內與脫硫液逆流接觸,吸收氣體中的硫化氫,使變換氣得到進一步凈化后,從變脫塔頂部出來,進入塔后氣水分離器后,氣體返回壓縮機三入。吸收硫化氫后的溶液(此時稱之為富液),利用塔內的壓力(0.8MPa),由變脫塔底部經閃蒸槽和噴射器進入兩個并聯的再生槽,進行硫泡沫的浮選和888催化劑再生。之后,進入貧液槽,再由貧液泵送至變脫塔,再生槽浮選出的硫泡沫進入硫泡沫槽,硫泡沫被送往熔硫釜做成硫黃塊出售。
2、主要設備參數
變脫塔:φ3000×29982,共裝φ50海爾環散裝填料三層,填料每層高6米共一臺。
再生槽:φ3500×7000兩臺并聯,各六只噴射器,正常各開三只。
閃蒸槽:φ2400×10933,V液=41.9 m3,共一臺
貧液槽:φ4000×5000 共一臺
貧液泵:Q=288 m3/h,h=129米,共兩臺,正常開一備一,不正常時間斷開兩臺
3、應用效果
(1)脫硫效率:改造前,變換氣脫硫后氣體中H2S含量一般在20 mg/m3左右,改造后,始終穩定在10 mg/m3以下。而且,操作彈性大,在檢修再生系統時,短時間內不會影響后工序H2S工藝指標。如2008年1月21日檢修再生系統時,脫硫泵停運六小時之多,出口H2S仍能保證在10 mg/m3以下。2008年2月20日6:00—13:00變換氣H2S超指標>350mg/m3 8小時,最高986 mg/m3,變換氣脫硫后H2S只有10:00超標30分鐘為31 mg/m3。其余時間均在10 mg/m3左右。具體情況見下表。
|
(2)溶液循環量:200 m3/h左右的溶液循環量就能滿足生產需要。改造前2臺288m3/h脫硫泵運行,循環量560m3/h,改造后脫硫泵一開一備。
(3)經濟效益:節電效果明顯。僅節電一項,改造前2臺泵運行,單機功率180kw,每小時電耗360kw,改造后只開一臺。
日節電(360-130)×24=5520 kwh
年節電5520×330=1821600 kwh
剔除因系統阻力小,壓縮機節電因素,單脫硫泵一項節電直接經濟效益64萬元。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”