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A2O工程實例研究:廣東新會市污水處理廠

更新時間:2010-09-06 14:13 來源: 作者: 婁金生 閱讀:5598 網友評論0

廣東新會市東郊污水廠第一期工程設計規模為8×104t/d,設計進、出水水質如下表所示。   新會市東郊污水廠主要設計參數如下:污水在A2/O的三段反應池總停留時間為6 h,厭氧段∶缺氧段∶好氧段=114;污泥回流比為(60~100)%,回流至厭氧段為(10~20)%,其余回流至缺氧段;混合液回流比為300%;污泥負荷率,好氧段:0.15 kgBOD5/kgMLSS·d,厭氧段:0.20 kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段S-P/S-BOD50.05,缺氧段C/N=6,好氧段TKN/SS0.04 kgTKN/kgMLSS·d;混合液污泥濃度平均為3 200 mg/L;各段的溶解氧,好氧段:2 mg/L,缺氧段≤0.5 mg/L,厭氧段:0.2 mg/L

 

東郊污水廠工藝流程,如圖1所示。  

 

該工藝BOD5SS去除率90%以上,NP的去除率均>70%。剩余污泥經重力濃縮進入貯污池,經帶式壓濾機脫水,泥餅外運作為農林肥料。其處理工藝的技術特點:  

切換井的設置使污水能通過井內的閘門實現污水處理廠一期和二期工程相結合。采用集配水井集配水,使工藝流程緊湊,各池配水均勻。  

厭氧、缺氧、好氧三段為合建式,中間通過隔板和孔洞相連。厭氧段和缺氧段采用多格串聯為混合推流式,好氧段則不分格為推流式。第一期工程設2座反應池,每池三個廊道,第一廊道分6,3格為厭氧段、后3格為缺氧段,污水和回流污泥通過兩池公共隔墻的雙層渠道,下面為回流污泥,上面為污水,通往各格均設有閘門。回流污泥一部分回流至厭氧段的首格,其余則回流至缺氧段首格,并可通過閘門調節進入二處的回流污泥量。  

污水可直接進入厭氧段,也可通過閘門超越厭氧段直接進入缺氧段,或者同時進入二段的首格。當脫氮效率不高時,適當增加到缺氧段的污水量,提高反硝化的C/N,對脫氮有利。同時因反硝化完全,回流污泥所夾帶進入厭氧段的NO-x-N量少,有利于厭氧段聚磷菌的厭氧釋磷,對除磷有利。另外通過污水閘門調控進入缺氧段和厭氧段的污水量,并與調控回流污泥進入厭氧段和缺氧段的回流量大小相配合,當增加厭氧段回流污泥量時,則應減少進入厭氧段的污水量,反之亦然,以便保持厭氧段和缺氧段的容積負荷穩定。  

回流污水提升采用潛污泵WQ-9-30,回流污泥和原污水入池均采用淹沒式入流,以便盡量減少復氧。  

因原污水設計BOD5濃度較低,故不設初沉池,污水經沉砂池后直接進入生化反應池,這樣可確保厭氧段和缺氧段所需的生物碳源。為了避免高磷剩余污泥在消化過程中大量釋放磷,故取消消化池,高磷剩余污泥經濃縮后直接進行機械壓濾脫水。  

考慮到水質變化的影響,將每座反應池的第二廊道的前部再設2格為可變段,根據水質變化可適時地調節為缺氧段,增加了工藝處理的靈活性。  

但該工藝混合液回流仍采用螺旋泵提升、渠道回流的作法,回流比為300%,提升電耗大,處理成本高。如果將缺氧段和好氧段設計成同心圓形式,好氧池的混合液通過隔墻上的旋轉門回流到缺氧池,而不用泵提升,可節省能耗,具有十分重要的經濟意義。

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