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水解酸化/A/O/NSBR工藝處理高濃度制藥廢水

更新時間:2012-01-15 13:25 來源: 作者: 閱讀:4282 網友評論0

某制藥公司主營醫藥制劑、原料藥及中間體,是以心血管藥物、抗抑郁癥和抗病毒藥物為主導產品的制藥企業,所有產品均已通過國家GMP認證,是國內通過國際藥品質量認證最多的企業之一。廢水中主要含甲醇、乙醇、丙酮、二氯甲烷、甲苯、對甲苯磺酸、THF、DMF、吡啶、NaCI、Na2SO4、銨鹽、磷酸鹽類等。
 由于公司產品及輔原料種類多,合成工藝流程較長,副反應也較多,因而生產廢水的水質、水量變化很大;廢水中有機物、氨氮、鹽類濃度高,會抑制微生物的活性,因此合成制藥廢水達標排放有較大的難度。筆者選擇預處理/水解酸化/A–O/NSBR工藝處理廢水,達到了預期目的。

1廢水處理規模、進水水質與排放要求

 設計廢水處理規模為2 500 m3/d,其中高濃度生產工藝廢水量為150 m3/d,含鹽量>10%(即>1×105mg/L)的部分生產廢水及含溴、碘鹽廢水(24m3/d)先運至廢水處理站貯存,再采用多效蒸發工藝處理;其他生產廢水量為2250 m3/d,生活污水量為100 m3/d。根據公司方提供的資料,生產廢水的水質為:COD≤5000 mg/L,NH3–N≤100 mg/L,有機氮≤150 mg/L,全鹽量(TDS)≤10000 mg/L,氯離子≤5000 mg/L。處理出水水質執行《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的二級標準,即COD≤300 mg/L,NH3–N≤50 mg/L。

2廢水處理工藝與流程

 廢水中有機物濃度、含鹽量等較高,生化處理難度大。由于車間內大部分產品的生產廢水都含鹽,但含鹽量大都為1%左右,只有少量廢水含鹽量為5%~10%。從經濟角度考慮,只能對含鹽量高的廢水(5%~10%)及含溴鹽廢水采取蒸發脫鹽的方法除鹽,含鹽量為1%左右的廢水若采用蒸發脫鹽的方法,一是投資高、能耗大(蒸汽單耗至少為0.35 t/m3)、處理費用高;二是蒸發后的結晶鹽屬于危險固廢,處理成本高,企業承擔不起。故根據廢水的特點并結合該公司已有類似工藝處理廢水的成功經驗,確定采用預處N/水解酸化/A–O/NSBR工藝處理廢水。

 本工程生產廢水具有酸度較高、有機物含量高、無機鹽含量高及可生化性較差(B/C值為0.2左右)等特點,為降低廢水濃度,提高廢水的可生化性,對公司提供的水樣進行了混凝沉淀、Fenton氧化、催化氧化、O3氧化及組合氧化試驗,依據試驗結果及工程經驗,確定采用鐵炭/臭氧預處理工藝,工藝流程見圖1。

綜合廢水處理工藝見圖2。

工藝流程說明:

 ①低濃度廢水及預處理后出水進入集水池后加堿調pH值(7~8)后泵人調節池,池內設穿孔管預曝氣,起到快速均質作用。調節后廢水進氣浮池加藥去除SS及部分不溶性COD。

 ②氣浮出水進入水解池,通過池中兼氧菌的分解,使水中的大分子難降解的有機物降解為小分子易降解物質,提高廢水的B/C值,既有利于后續好氧處理,又可去除部分COD。為防止水解池污泥流失,設沉淀池回流污泥。

 ③由于該公司廢水中NH3–N濃度較高,需經過硝化與反硝化才能去除,為此在生物好氧池前設缺氧池起反硝化脫氮作用。好氧池混合液回流(回流比為200%)到缺氧池中進行反硝化脫氮。在BOD5較低的條件下,硝化菌將NH3–N轉化為NO2-、NO3-。由于硝化反應將消耗堿度,pH值將下降,故需補充NaOH,控制該池pH值在7.6~8.4。由于制藥企業廢水一般是間歇排放,廢水濃度較高,水質、水量波動性大,對微生物沖擊很大,生化處理好氧段若采用活性污泥法處理,則易發生污泥膨脹,處理效果不穩定,操作管理不方便,因此選用耐沖擊的生物接觸氧化法。

 ④好氧池出水經二沉池進行泥水分離,污泥回流到生化池中,二沉池出水進NSBR池。由于好氧池出水B/C值較小,為提高廢水的可生化性,需在NSBR池中投加營養液(如甲醇等)。

 ⑤NSBR池為一連續進水、連續排水的生物反應池,設有厭氧區、主曝氣區和SBR區三個區段。二沉池出水進入厭氧區進行厭氧處理后,再通過擋板底部的開孔進入主曝氣區,最后進入SBR池經曝氣、沉淀、排水三個階段進入終沉池加藥沉淀后達標排放。為提高處理效率,在該池中定期投加粉末活性炭(PACT法),投加量為10g/m3。PACT法可顯著改善廢水的可生化性,提高處理效果。必要時可向該池投加甲醇、淀粉或工業級葡萄糖類物質,以提高廢水的可生化性。

 ⑥水解池、氣浮池、二沉池、NSBR池、終沉池污泥進入濃縮池濃縮后進行壓濾,濾液去調節池,濾餅填埋。

3主要構筑物與設備

 由于場地較緊張,設計時將水解池、A池、O池、二沉池、NSBR池全部組合在一起,氣浮槽置于水解池頂端。設計為2組,每組處理規模為1250 m3/d。

①調節池

 尺寸為20 m×14 m×5.5 m,2座,鋼混結構,有效容積為2 856 m3,水力停留時間為27.4 h。由于廢水來自不同的車間,其排放水質、水量隨時間變化很大,為使廢水治理工程穩定、高效運行,使水質、水量保持一定的均勻性和穩定性,同時防止SS沉積,設曝氣調節池對廢水進行預曝氣。

②氣浮、水解池及水解沉淀池

 氣浮槽數量:2臺,鋼制,位于水解池池頂,處理能力:55 m3/h。設置刮沫機(N=1.5 kW)、德國進口溶氣泵2臺(1用1備,N=5.5 kW),配引水箱引水。投加陽離子聚丙烯酰胺,投加量為10~20g/m3。

 水解池2座,鋼混結構,尺寸為20 m×17 m×5.5 m,有效水深為5.1 m;有效容積為3 468 m3,內設潛水攪拌機2臺,N=4 kW。由于廢水水質波動較大,內設組合填料2400 m3。HRT為33 h,DO為0.3~0.5 mg/L;容積負荷為2.31 kgCOD/(m3&S226;d)。

 水解沉淀池2座,鋼混結構,豎流式,尺寸為7m×7 m×5.5 m,表面負荷為1.1 m3/(m2&S226;h);回流排泥管道泵4臺,Q=20 m3/h,H=70 kPa,N=0.75 kW。

③反硝化(A)池

 尺寸為20 m×7 m×5.5 m,2座,鋼}昆結構,有效水深為5.1 m,有效容積為1428 m3,HRT為13.4h,內設4臺潛水攪拌機,N=2.2 kW。控制DO<0.3 mg/L,脫硝負荷為0.1~0.15 kgNOχ-–N/(kgMLSS&S226;d),污泥濃度為2~4g/L。

④好氧池(O池)

 設2座好氧池,鋼混結構,每座尺寸為20 m×24 m×5.5 m,有效水深為5.1 m。設計DO為2~4mg/L。內設可提升式微孔曝氣器1200套。HRT為46 h,硝化負荷為0.07~0.12 gNH3–N/(kgMLSS&S226;d)。混合液回流比為200%,回流泵3臺(2用1備);風機:45 kW 5臺,90 kW 2臺。

⑤二沉池

 二沉池2座,鋼混結構,豎流式,每座尺寸為7m×7 m×5.5 m,表面負荷為1.1 m3/(m2&S226;h);回流排泥管道泵4臺,Q=20 m3/h,H=70 kPa,N=0.75 kW。

⑥NSBR池

 NSBR池即A/O+SBR池,設2座,鋼混結構,每座尺寸為20.9 m×16.2 m×5.5 m,有效水深為5.1 m。設有厭氧區、主曝氣區和SBR區三個區段。每座厭氧區尺寸為12 m×5 m×5.5 m,有效水深為5.1 m;HRT為9.4 h;設有2臺2.2 kW潛水攪拌機。每座主曝氣池尺寸:2×(12 m×5 m×5.5 m)+8 m×5 m×5.5 m,有效水深為5.1 m;HRT為15.7 h,DO為2~4 mg/L。內設可提升式微孔曝氣器44套。HRT為46 h。SBR池尺寸為2×8 m×5m×5.5 m,周期為4 h,曝氣1 h,沉淀1 h,排水2 h,混合液回流比為200%,回流泵3臺(2用1備)。

⑦反應終沉池

 l座,鋼混結構,輻流式,反應區尺寸為2 m×2m×6.1 m,有效水深為5.1 m,HRT為12 min。沉淀池尺寸為Ø14 m×4.0 m,表面負荷為0.68 m3/(m2&S226;h);中心傳動刮泥機1臺,N=0.75 kW。排泥泵1臺,N=0.75 kW。

⑧污泥脫水

 污泥選用1臺2 m寬帶式壓榨過濾機脫水,N=1.5 kW,配1臺G50—1B單螺桿泵抽吸泥。每天約運行8 h,反沖洗水量為24 m3/h。污泥量約為5t/d。

4系統調試運行與經濟分析

4.1  系統調試運行

 本工程于2006年6月建成,工程總投資為1500萬元,裝機功率為665 kW。設計處理水量為2 500 m3/d。調試初期實際處理水量約為300 m3/d。先調試一組廢水處理設施,投加該公司老廠區生化污泥。在進水水量為300 m3/d、進水COD<5000mg/L、B/C值約0.3、NH3–N<200 mg/L、TKN<250 mg/L、TDS<10000 mg/L的條件下,水解池出水COD約2500 mg/L,NH3–N約230 mg/L;二沉池出水COD為400~600 mg/L,NH3–N為40~100mg/L;好氧生化池填料上掛膜難,生物量很少,因此處理效果不佳。NSBR池出水COD為400~500mg/L,NH3–N<50 mg/L。

 當進水水量為700 m3/d、COD<5000 mg/L、B/C值約0.3、NH3–N<200 mg/L、TDS<10000 mg/L時好氧池填料膜慢慢變厚,出水水質好轉,環保部門的多次監測表明,NSBR池出水COD<300 mg/L,NH3–N<50 mg/L。工程已于2007年順利通過驗收。

本工程已連續運行了三年,目前處理廢水量約為2000 m3/d,處理效果穩定。

4.2運行費用分析

工程運行費用主要包括電費、人工費、藥劑費等,詳見表1。 

5工程特點

 ①充分考慮該公司廢水的特點與排放要求,將高濃度的生產廢水先進行脫鹽、鐵炭、臭氧氧化等預處理,再與其他低濃度廢水混合經氣浮處理后進入生化池處理。

 ②工藝流程由物化法與生化法組合而成,啟動快,既可以連續運行,又可以間歇運行,能夠適應該公司廢水連續和間歇排放、水量變化大的特點。

 ③應變能力強,當待處理廢水水質異常時,通過適當加大藥劑用量的辦法,可收到強化處理的效果,能夠適應廢水水質的變化。

 ④采用硝化反硝化工藝,脫除廢水中的氨氮。硝化好氧池的pH值一般控制在7.8~8.4,通過投加液堿的計量泵與pH計聯鎖控制。

 ⑤NSBR池是A/O+SBR的組合池,是MSBR池的變型。由于進入該池的廢水B/C值較低,一般小于0.20,需投加廢甲醇來提高廢水的可生化性,甲醇投加量約為200 kg/d。同時,還定期在該池中投加粉末活性炭,以提高處理效率。

 ⑥制藥企業所用溶劑種類多,廢水氣味大,本工程在調節池、水解池、A池頂部加設陽光板封閉,廢氣采用引風機引至全廠區廢氣吸收塔處理。

6問題討論

 ①對于含鹽量較高的廢水(TDS>3 000 mg/L),要考慮電解質(鹽)溶液對DO的影響,一般情況下,DO濃度因鹽析作用而降低。電解質(鹽)溶液中的DO濃度可根據《水質溶解氧的測定 電化學探頭法》(HJ 506—2009)中的公式(3)計算:

 ρ(O)= ρ″(O)s–△ρ(O)s×W×ρ″(O)s/ρ(O)s

 式中ρ(O)s——P大氣壓下和溫度為t時,鹽度修正后的DO質量濃度,mg/L

 △ρ(O)s——氣壓為103.25 kPa和溫度為t時,水中DO的修正因子,見表2

W——水中含鹽量,g/kg

 ρ(O)s—— P大氣壓下和溫度為t時,水中氧的溶解度,理論值見表2

 ρ″(O)s ——P大氣壓下和溫度為t時,鹽度修正前儀器的讀數,實測值,mg/L

 ρ″(O)s/ρ(O)s—— P大氣壓下和溫度為t時溶解氧的飽和率   

水中氧的溶解度隨著含鹽量的增加而減少,總鹽量在35g/kg以下時,二者呈線性關系。

 由于當時在DO計算時,未考慮含鹽量對DO的影響,致使空氣量計算值偏小。實際運行時4臺鼓風機需全開才能滿足供氧需求。

 ②新建項目車間是分期分批建設的,因此廢水量也是逐漸增加的,在選擇處理工藝及設備選型時要考慮這類問題。工藝要能適應水量波動,至少設計成二套裝置并聯,風機、水泵等選型時也要多臺搭配以防止出現大馬拉小車現象。

 ③制藥企業使用溶劑較多,造成廢水氣味重,建議加強溶劑回收,對氣味較重的集水調節池、水解池等加蓋進行廢氣收集處理。

參考文獻:

 [1]  郗金娥,王建中.高鹽難生化制藥廢水工程實例[J].廣東化工,2009,36(9):136–137.

[2]  鄭平,馮孝善.廢物生物處理[M].北京:高等教育出版社,2006.

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