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氧化溝處理高氨氮廢水案例

更新時間:2012-02-05 10:40 來源:銀川污水處理有限公司 作者: 閱讀:4353 網友評論0

 銀川市第三污水處理廠位于銀川國家級經濟開發區,主要服務對象是一些化肥、氮肥、煉油、機械制造、食品加工等行業。水質、水量變化幅度大,尤其是高氨氮廢水,處理難度高。經多次培養活性污泥,但總受到來水水質、水量的不良沖擊而失敗。后經過總結,調整工藝運行方式,目前已能穩定達標排放處理二級出水。下面談談我廠的運營管理經驗。

1.基本情況:

1.1我廠采用Carrousel 2000氧化溝工藝,設計進水水質及水量情況見表1

表1 設計水質

控制項目 進水 出水
水量/(m3·d-1 50000
最低水溫/℃ 10
COD/(mg·L-1 ≤300 ≤100
BOD/(mg·L-1 ≤120 ≤30
SS/(mg·L-1 ≤150 ≤30
NH3-N/(mg·L-1 ≤30 ≤25
TP/(mg·L-1 ≤4 ≤1

1.2實際進水水質情況見表2

表2實際進水水質

項目 5月區間值 6月區間值 7月區間值
COD/(mg·L-1 228~3342 156~3046 450~2872
BOD/(mg·L-1 134~1076 95~904 354~983
SS/(mg·L-1 48~945 82~1735 210~1848
NH3-N/(mg·L-1 86~255.46 41.5~521.95 40.57~152.95
TP/(mg·L-1 6.0~20.27 8.4~22.29 13.9~28.66

1.3運行條件如表3:

表3氧化溝的運行條件

項 目 指標值
污泥濃度(g/L)
污泥負荷(kg-BOD/(kg-MLSSd))
水力停留時間(h)
污泥齡(d)
ORP (mv)
外回流比%
氧化溝有效總容積m3
3-3.5, 最高4.0
0.078-0.089
15.4
11.9—12.8
-600 - +200
50-100
16000×2

1.4工藝概況

 卡魯塞爾2000型氧化溝是以立式倒傘型葉輪曝氣,混合液在溝渠中循環流動型的氧化溝。卡魯塞爾氧化溝工藝特點如下:

1)對水質水量適應性強.

2)處理效果好,BOD5去除率可達95~99%;脫氮率達90%;除磷效率50%。

 3)曝氣機采用立式倒傘型曝氣葉輪,曝氣機周圍局部地區曝氣強度高,而循環至曝氣葉輪的混合液DO濃度低,有較高的傳氧推動力,因此氧的轉移效率較高。

4)外溝道兩葉輪之間流程較長,DO可降至0,硝化和反硝化徹底,具有較高的脫氮效率。

5)進水進入到外溝道厭氧區,為反硝化細菌提供了充足的碳源。

2.活性污泥的培養及馴化

 針對氧化溝的特點和我單位處理污水水質、水量情況,我們采用間歇進水,連續曝氣的辦法培養菌種,培養期間每天進水量控制在8 000m3  -10 000m3  左右,另外的廢水暫時從另一條溝超越。氧化溝內溶氧的控制實現自動化,DHV公司的“卡控程序”運行良好。好氧區DO盡量控制在1.5mg/l以上,分析進水水質,核定進水流量,以確保C:N:P=100:5:1 

 在活性污泥培養初期,約二周內生物鏡檢沒有微生物出現,我們只觀察到絮體的形態變化,也不夠好。SV30 檢驗在不到5分鐘泥水便分離開來,上清液是灰青色略帶粘性。而且混合液略有臭味。

 我廠氧化溝工藝在設計時接觸池有一個放空閥,距離接觸池池底還有近1.5m的高度,決定調整氧化溝工藝,將AB法融入。先除臭味,打開放空閥,將出水加氯15kg/h 。該終水回流到提升泵房后進行提升進入氧化溝,持續加氯2小時后,氧化溝特別是氧化溝厭氧區臭味得到改善。此后根據進水水質、水量及處理出水水質情況,我們調整該閥的開閉。將氧化溝的運行與AB法融為一體。有效地完成了活性污泥的培養、馴化工作。現整個工藝運行良好,出水穩定達標排放。

3.運行結果及分析

3.1 脫氮與溶氧、水力停留時間[1]

 硝化和反硝化是生物脫氮系統密不可分的兩個過程,硝化不充分,出水氨氮必然升高,反硝化能力也發揮不出來,反硝化不充分,出水硝態氮就會上升. 所以在反應池容積不變的前提下,如何配置恰當的硝化反硝化容積,以使COD 和N 均達到最高的去除率是關鍵. 系統的硝化和反硝化能力首先決定于各種區域的水力停留時間(或有效容積) . 對于我廠污水來說,一般的反硝化和硝化分別需要3 —4h 和5 —6h .

 對于前置反硝化來說,內循環比是十分重要的運行參數. 內循環是把硝態氮從硝化區回流到反硝化區,提供反硝化所需的硝態氮,內循環比越大,出水硝態氮越少. 但是,內循環給系統帶來的一個不可忽視的問題是,硝化液中的溶解氧對缺氧環境具有破壞的作用. 當存在溶解氧時,脫氮菌總是優先利用游離氧作為電子受體氧化有機物,反硝化過程因而受阻. 而且,隨著內循環加大,系統中的短流現象也會越來越明顯,所以即使不考慮動力消耗,內循環比也不宜過大.因此選擇缺氧區占總反應池的體積比= 1/3 ,DO = 0.10Mg/L ,內循環比R= 100 %的組合. 經馴化后的良好活性污泥體系可使出水氨氮濃度最好為3.75 mg/L ,去除效率為70% .下表4為氧化溝的實際運行參數:

表4 氧化溝的實際運行參數

 

水力停留時間(h) 有效水深(m) 運行水溫(℃) 流速(m/s) 溶解氧(mg/L)
29 5.0 19-24 中:0.4
底:0.2
0.05~2.5
 注 ① 曝氣機葉輪浸入水下深度一般為90 mm;
   ② 溶解氧的測定點分別在氧化溝中段及回流門處,水下1 m處。

對于供氧,主要考慮以下幾個過程的需氧量[1]:總需氧量(D)=氧化有機物需氧+細胞內源呼吸需氧+硝化過程需氧—脫氮過程產氧,經過核算從而為“卡控”程序的運行設定DO區間值提供依據。

3.2污泥性狀觀察

 當通過顯微鏡觀察到多量的非活性污泥類原生動物,比如,側跳蟲,滴蟲等常見的快速游動型纖毛蟲。表明負荷高,此時活性污泥沉降性變差。上清液混濁。可通過調整內、外回流比,終水回流量及供氧量來盡快調整到活性污泥的良好運行工況。良好的活性污泥土褐色,有泥土味,通過顯微鏡可以觀察到鐘蟲、累枝蟲等具有代表性的生物相。運行管理人員要經常多觀察,發現泥況變化及時采取措施,可將損失降止最低。

 在運行期間,可見一些泡沫浮在氧化溝內,在活性污泥培養初期,少量的泡沫是正常的。但良好活性污泥體若在運行中發生大量泡沫。此時須檢查如下兩個方面,并采用相應措施去除泡沫:

3.2.1進水水質

C:N:P的平衡、PH、鹽度、水溫、致毒性底物等等

3.2.2工藝運行

 曝氣量、回流量引起的污泥上浮、二沉池池底積泥引起的污泥上浮、活性污泥絲狀菌過量生長引起污泥上浮。

4.結論:

 將氧化溝工藝與AB工藝有機結合,對處理高氨氮工業廢水是可行的。對于高氨氮工業廢水處理建議如下:

①穩定曝氣池進水水質的最可行、最經濟的方法是終水回流,用以稀釋、調節曝氣池進水中的有機物濃度,使其穩定在一定范圍內,終水回流的先決條件是污水處理廠的處理能力必須大于實際進水量。
  ②污水處理廠如不具備終水回流條件,應考慮設有較大容積的調節池(均質池)并控制好均質池(調節池)液位。液位宜控制在50%-70%。
  ③合理的營養比例。

④合理的曝氣量

 ⑤污泥中毒引起的污泥上浮可以加大曝氣量,減少進水量并清除死污泥。 ⑥活性污泥的微生物組成主要依賴于廢水成分、流動形式、運行條件和適宜的設計。由于在實際處理過程中幾乎難以控制廢水成分,因此對運行條件和反應器設計進行優化選擇至關重要。

⑥依托環保局,加強進廠水水質的管理。

[1] 《廢水生物處理的運行管理與異常對策 》徐亞同 黃民生 編 2002.8

 [2] 米克爾C曼特(美),布魯斯A貝爾.污水處理的氧化溝技術[M]北京:中國建筑工業出版社,1988.1—135。   

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