海日花邊印染廢水處理工程實踐
印染廢水是較難處理的工業廢水之一,它具有COD濃度高、色度大、含鹽量高、有機物難生化降解及水質水量隨時間變化較大(廢水間歇性排放)等特點。印染廢水處理的最突出問題是色度和難降解有機物的去除問題。主要處理方法有生化法、物化法及幾種方法的聯合使用[1-2]。海日花邊公司從事內衣經編花邊生產,主要原料是尼龍、粘膠、氨綸等。該公司的廢水來自染色、清洗等工段,廢水中的主要污染物為COD、BOD5、SS和色度等,正常生產時排放廢水為3000·td-1。本工程根據印染廢水水質特性,采用A/O工藝結合優勢菌技術處理廢水,工藝流程為:初沉隔油池-調節池-水解酸化-生物接觸氧化-沉淀池-清水池-回用水系統。經過工程調試,運行穩定,COD、BOD5、NH3-N等水質指標均能達標排放,滿足紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-92)一級排放標準[3]。
1·工程概況
海日花邊印染廢水工程處理規模3000m·3d-1,2009年投入運行。該工程進水為軟油廢水和染色廢水,軟油廢水溫度35~77℃,含油高,染色廢水成分復雜,色度高,COD高,設計進出水和污水處理段出水水質見表1。
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工藝流程見圖1。水解池及一、二氧化池的污泥排入回用污泥池,再用泵泵入水解池回用,斜管池、砂濾池的污泥通過排泥閥排入剩余污泥池,然后泵到污泥脫水間脫水后外運。
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2·主要構筑物及設備參數
(1)集水池。1座,25m×3.4m×5.2m,其中格柵區4m×1.5m×4.2m。鋼筋混凝土地下結構,水力停留時間1.2h。內設9kW潛污泵2臺,一用一備。
(2)初沉隔油池。1座,10.9m×4.55m×7.1m,鋼筋混凝土地上結構,停留時間2h。內設撇渣器,導出浮油及浮渣,PLC控制。
(3)調節池。1座,25.85m×10.9m×7.1m,其中中和反應池4m×3m×7.1m。鋼筋混凝土地上結構,水力停留時間12h。內設潛水攪拌機、自動投藥系統、4.2kW潛污泵3臺兩用一備及降溫轉換電動閥4臺、冷卻塔2臺、溫度監控儀1臺。
(4)水解酸化池。設1#~3#水解酸化池,各2座;均為鋼筋混凝土地上結構,1#水解酸化池單池尺寸9m×4.19m×9.1m,水力停留時間3.6h。內設組合填料。2#水解酸化池單池尺寸9m×2.83m×7.1m,水力停留時間2.46h。內設組合填料。3#水解酸化池單池尺寸9m×3m×7.1m,水力停留時間2.61h。內設斜管填料。
(5)氧化池。設1#和2#生物接觸氧化池,各為2座;均為鋼筋混凝土地上結構,停留時間均為6h。1#生物接觸氧化池,單池尺寸8.3m×9m×6.4m,停留時間均為6h。內部均設多孔填料,底部設散流曝氣器。2#生物接觸氧化池單池尺寸8.68m×9.0m×5.7m。
(6)沉淀池(含反應池)。2座,單池尺寸4.5m×9m×5m,3座反應池1m×1m×5m,鋼筋混凝土地上結構,反應時間0.2h,沉淀時間2h,表面水力負荷1.95m3·m-·2h-1,內設斜管填料,排泥系統PLC控制。
(7)砂濾池。2座,單池尺寸2.6m×5.7m×4.3m,鋼筋混凝土地上結構,過濾時間1h,內設氣、水反沖洗系統,PLC控制。
(8)清水池。2座,3m×2.6m×4.3m,鋼筋混凝土地上結構,水力停留時間30min。內接回用水處理系統。
(9)污泥回流池。1座,8.5m×4.8m×7.3m,鋼筋混凝土地下結構,內設3kW污泥回流泵2臺。
(10)污泥儲池。2座,8.5m×4.8m×7.3m,鋼筋混凝土地下結構,內設1.5kW污泥泵3臺,兩用一備。
3·工程調試及運行
3.1工程調試效果
工程于2008年11月調試,2009年3月底正式運行,監測數據表明,各項指標均達到設計值(見表2)。
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由表2數據可知,COD、BOD5、色度去除率均達到90%以上,出水水質可達到紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-92)一級排放標準。
3.2問題及解決方法
(1)水解酸化池,進水水溫較高,經調節池調節后水溫仍然在45~50℃,不利于脫色細菌生存。在水解酸化池前增加冷卻塔,將水溫降至35℃左右。
(2)在生物擴大培養期間優勢菌活性不強。通過增加營養液,如豬血、淘米水等,待生物擴培后,再將其投入構筑物中進行馴化。
(3)砂濾池采用快速濾池形式,每次反沖洗時上砂層均留下剩余污泥。在砂層設置排污管,排污管置于砂層上10mm,待反沖洗水位液面低于排污槽后打開排污管進行排泥。
4·工程經濟效益分析
本工程設計日處理能力3000m·3d-1。目前,由于生產能力有限,來水水量約2500m·3d-1。直接運行費用1.06元·m-3,其中電費0.379元·m-3,藥劑費0.56元·m-3,人工費0.116元·m-3。
工程出水進入回用水處理系統,采用反滲透處理工藝。回用水可作為生產用水、綠化和澆灑道路,回用水按330d·a-1計,每年可節約自來水66萬m3,可節約水費165萬元。
5·結論
采用A/O結合優勢菌工藝,廢水處理出水即可達到紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-92)一級排放標準。經回用水處理系統處理后可達到80%回用。
系統啟動時間短,出水穩定,耐負荷沖擊能力強。雙列運行設計,在不停產情況下可進行單列檢修。整個系統采用PLC控制方式,操作簡便,管理方便,運行費用低。本工程技術產生污泥量遠少于常規工藝,為典型環境友好的處理工藝。
參考文獻:
[1]許玉東.生化-混凝沉淀-砂濾工藝處理毛巾印染廢水[J].環境科學與技術,2000,2(89):39-41.
[2]李家珍.染料、染色工業廢水處理[M].北京:化學工業出版社,1998:187-188.

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