SBR工藝處理烤鰻廢水工程實例
概述
福建省某冷凍食品有限公司是一家主要生產烤鰻的中外合資企業,生產過程中排放的廢水主要含有血液。油脂、鰻魚內臟碎塊和醬油(調味品),可生化性較好。工程采用厭氧調節——SBR法廢水處理工藝,經2個月的調試運行后通過竣工驗收,監測結果表明,處理后出水符合GB8978——1996《污水綜合排放標準》中一級排放標準。
1水質及處理工藝
1.1廢水水量、水質
該廠擁有一條烤鰻生產線,年生產烤鰻1000t,平均日產5t烤鰻成品,單位產品耗水率30m3,即設計處理規模150m3/d。
排入廢水處理站的廢水包括剖殺工序廢水和車間清洗廢水,其中剖殺工序廢水占75%,內含血紅蛋白。油脂和鰻魚內臟碎塊;車間清洗水主要含油脂和調味品。混合廢水中油脂、NH3-N、SS等指標均較高,具體數據見表3。
1.2處理工藝確定
廢水處理選擇SBR為主體的處理工藝,其流程如圖1。
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廢水經過格網和隔油池處理后進入厭氧調節池,并由高位出水口重力流入SBR池,曝氣、沉淀后排放。SBR池中剩余污泥定期由潛污泵提升到污泥干化場,干泥可作為農肥,污泥滲濾液回流到調節池再處理。
1.3主要構筑物
主要構筑物、設備及其工藝參數見表1。
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2設計要點
2.1預處理:包括格網和隔油池。
廢水中含有大量鰻魚的內臟碎塊,采用提拉替換式尼龍網袋作為格網,有效地防止了該部分物質進入后續處理系統,攔截的懸浮物可作為豬飼料,隔油池將油脂回收利用,同時避免了油脂對后續處理的不良影響。
2.2厭氧調節池
廢水經1天多的停留后,血紅蛋白等大分子有機物將被厭氧菌分解成有機小分子,更容易在后續好氧處理中氧化分解。廢水采用重力作用流人SBR系統,不設置提升泵,降低了設備投資和運行費用。
2.3通過SBR系統曝氣調節、控制混合液的溶解
氧和沉淀、閑置時間,使有機污染物得到有效去除,同時達到良好地脫氮效果。
3調試運行
3.1培菌、馴化
①培菌過程:投加1.5t的濕豬糞作為接種污泥,放入烤鰻廢水進行悶曝,每天排放適量上清液,再補充原水。如此循序漸進,隨著每天更換水量的日益提高,20d后完成活性污泥培養,此時池中滿流量時混合液的NLSS已達2500mg/L。
②馴化運行:活性污泥培養完畢后,即開始系統馴化運行,此過程主要同步監測溶解氧,控制鼓風機運行,共歷時1個月。
3.2運轉情況
調試運行期間水溫20-28℃,平均CODcr,約700mg/L,系統運行周期安排見表2。
3.3驗收監測情況
系統穩定運行半個月后,由環境監測站連續3d的取樣監測結果表明,出水完全達到設計和排放標準要求,其中NH3-N指標遠優于排放標準水質,見表3。
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4體會
①烤鰻廢水類似于屠宰廢水,需經完善的預處理后才可進入生物處理系統,避免內臟碎塊等大顆粒懸浮物、汕脂等對微生物的不良影響。
②廢水中含含大量血紅蛋白,采用厭氧生物法可使之分解成更易好氧生化的小分子有機物。
③通過調節曝氣量,控制混合液溶解氧的方法,能夠保證SBR系統具有良好的脫氮效果。
5結論
①SBR法處理烤鰻廢水效果好,CODcr、BOD5、SS和NH3-N等指標的去除率均達到90%以上。
②系統工藝操作簡單、運行可靠。
③基建投資省:土建14.4萬元,設備及安裝7.2萬元,噸水投資1440元。
④運行費用低:噸水電耗1.6kw·h,即電費0.63元/t水。

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