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馬頭電廠6號爐200MW機組脫硫除塵一體化改造

             來源:福建龍凈環保股份有限公司 閱讀:2664 更新時間:2009-03-12 17:41

技術提供:福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司

一、前言

燃煤電廠是我國二氧化硫主要排放源,約占排放總量的50%,在這些電廠中有相當大的一部分是屬于早期建設的機組(所謂的老機組),老機組一般沒有預留脫硫場地,爐后到煙囪之間的距離很短,空間狹小,脫硫裝置布置困難,再加上當前電力供應緊張,一般脫硫裝置的建設周期長,如果建設脫硫裝置使機組長時間停運,會給當前緊張的電力供應帶來更大的困難。電廠的經濟效益受到很大的損失。采用引進德國LLAG公司的煙氣循環流化床( CFB-FGD)干法脫硫技術成功解決了老機組脫硫除塵改造中遇到的幾大問題。下而我們以馬頭電廠6#爐1x1200MW機組的脫硫除塵改造為例進行介紹。

二、工程概況

馬頭電廠位于河北省邯鄲市南15公里的馬頭鎮,華北平原的西南部,太行山東麓,距京廣鐵路線上的馬頭火車站約1公里。6號機組容量為200 MW,配670t/h鍋爐。6號機組于1979年11月投產,鍋爐系原蘇聯塔干洛克"紅色鍋爐者"制造廠生產的TJIE-211 C系列EJI670/140型.鍋爐采用連續水力除渣,尾部煙道后裝有四臺文丘里水膜除塵器,采用水力排灰方式,配吸、送風機各兩臺。

該機組脫硫改造項目,是國家電網公司與國家環保總局簽訂的“十一五”二氧化硫排放總量削減項目責任書中要求必須投運的項目之一,原方案采用石灰石一石膏濕法脫硫工藝,但因存在投資高,資金受限,場地布置困難等問題,難于實施,馬頭電廠經過多方考察、仔細研究,認為煙氣循環硫化床干法脫硫工藝發展趨于成熟,同時考慮到脫硫改造投資、場地布置以及建設周期等因素,最終選擇了循環硫化床干法脫硫技術作為6號機組改造工藝。

三、設計條件

1 煤質特性

煤質分析資料

2 脫硫除塵島煙氣參數表

3 吸收劑分析

1)吸收劑名稱:生石灰

2)吸收劑品質要求:軟煅生石灰,粒徑≤1mm,氧化鈣含量≥77%,生石灰消化速度t60<4min(檢驗標準為DIN EN4659-2)。

四、改造難點及解決方案

工程采取拆除原有水膜除塵器.在原水膜除塵器的場地上改建脫硫除塵島的方式。整個項目實施場地狹小,左右被5#和灰漿泵房包圍,后側引風機和引風機檢修用行車支架等須保留不動,地下有原設備的沖灰溝、電纜溝等。可以利用的空間:長為57000mm,寬為46000mm。如何在這樣狹小的空間內完成脫硫島的布置,同時縮短停機的時間,是擺在龍凈設計人員的兩大關鍵課題,經過多方論證,設計人員創造性地采用清潔煙氣再循環煙道(LLAG公司專利技術)、旁路煙道二合一,分階段施工、投運,即第一步建設ESP1,先滿足除塵要求,然后建設脫硫系統〔脫硫塔與ESP2),滿足脫硫需要,從而成功地攻克了以上兩大課題,連原設備拆除帶基礎施工,脫硫系統從開工到運行,鍋爐停機時間僅為53天,為電廠創造了極大的經濟效益。


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