廢堿渣氧化處理裝置的改進
更新時間:2009-01-14 14:53
來源:化工生產與技術
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摘要:在原工藝的基礎上,根據已建成裝置存在的管線堵塞、脫臭效果不良、設備管線腐蝕嚴重等問題,對新建裝置的設計及操作進行了合理優化。主要包括:反應器與洗滌塔相鄰布置,壓控閥后配管優化,操作溫度優化(降為180℃),提高氧化空氣進量(為原設計值的1.2~1.3倍),提高堿渣pH值等。裝置投用后,堿渣硫化物脫除率達到99.9%以上,達到了預期效果。
關鍵詞:廢堿渣;濕式氧化;脫硫;改進
石化行業的廢堿渣主要包括常減壓蒸餾裝置的直餾柴油堿渣、催化汽油堿渣及脫硫醇裝置的液態烴堿渣,產生于常減壓、催化裝置的脫硫環節中,有毒有害,并散發大量惡臭氣體,是石化企業產生的主要污染源之一。
某石化公司每年產生約20kt的廢堿渣,曾采用多種工藝對廢堿渣進行處理,如廢堿渣焚燒處理、常壓低溫脫臭和碳酸鈉回收等。但這些裝置技術落后,自動化程度不高,運行過程中設備腐蝕嚴重,“跑、冒、滴、漏”頻繁,處理后的汽油堿渣達不到常減壓裝置的回用要求。針對這一情況,經過對比、分析,采用了“緩和濕式氧化工藝”對堿渣進行無害化處理,并進行了改進。
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