味精生產的污染排放分析與治理研究
摘 要:以沈陽某味精生產廠為例, 對味精生產從水體、大氣進行了污染分析。 研究結果表明,味精生產中污染排放能夠達到國家的相關標準。
關鍵詞:味精生產 廢水排放 大氣污染
味精生產是我國傳統民族工業。味精生產分為水解法和發酵法兩大類。在味精生產發展的同時,味精生產中所帶來的環境污染問題越來越嚴重,本文以沈陽某大型味精廠為例,對其污染排放進行較為系統的分析,并提出相應的治理對策,以便為今后類似企業味精生產提供污染防治的科學借鑒。
1 工程概況與生產流程
該生產廠位于沈陽市區內,年生產味精5 萬噸。其生產工藝與流程大體包括:(1)生產主要包括凈化、加酸浸漬、胚芽分離、研磨、篩分、分離、洗滌制成蛋白含量在0.5%以下的淀粉乳,供味精車間使用。其中,在玉米凈化、加酸浸漬以及脫濃縮、壓濾等過程,有污水或固體廢棄物的產生。⑵谷氨酸提取采用等電點-離子交換工藝流程,工藝過程分為配料、發酵、提取、分離四個步驟。其中,污染的發生主要是產生的離子交換尾液與樹脂洗滌及再生廢水。 ⑶先由谷氨酸發酵液中提取谷氨酸加水溶解,用純堿中和后,先經顆粒狀活性炭脫色、過濾,再經過交換除鐵。活性炭柱脫色獲得谷氨酸脫色液,然后脫色液依次通過蒸發結晶、分離洗滌后制得濕味精,濕味精經過干燥、粉碎、篩選后制得成品味精。
2 污染排放分析
2.1 水污染源及污染物排放分析
該工程實施后水污染源主要是生產工藝污水,包括來自于玉米清洗、味精精制、復合肥蒸發濃縮、設備清洗等工序排放的低濃度有機污水,以及玉米浸泡、谷氨酸發酵等工序排放的高濃度有機污水。根據水污染源類比調查監測,結果表明,懸浮物(SS)以玉米清洗和發酵提取過程為最高,可達 2 500 mg/L;化學耗氧量(CODcr)和生化需氧量(BOD5)以發酵提取過程為最高,分別可達30 000 和14 000 mg/L;玉米浸泡和發酵提取的pH 較低,為4.0-4.5。此外,發酵提取產生的污水中氨氮和硫酸鹽(SO4 2-)含量也較高。基于該工藝的預測還表明,年產量為5 萬噸味精的企業,總污水排放量可達1.1×106 m3/a。其中發酵提取階段排出的污水量最多,達525 600 m3/a。又由于這一階段排出的污染物濃度最高,相應地,排放的污染物在數量上也最多,其中SS、CODcr 和BOD5 分別為1 576.8、1 3140 和6 307.2 t/a,遠遠大于其他工藝過程排放的污染物數量。
2.2 大氣污染源及污染物排放分析
大氣污染源主要是淀粉車間粉碎篩分工序、污水處理廠厭氧發酵反應器、復合肥車間噴漿造粒工序的熱風爐。排放的污染物主要有粉塵、惡臭污染物硫化氫(H2S)以及熱風爐產生的煙塵和二氧化硫(SO2)。根據工程設計與類比調查監測,各污染源排放口污染物分別為:淀粉車間工藝廢氣中粉塵濃度463 mg/m3,污水處理廠惡臭氣體中硫化氫(H2S)濃度70 000 mg/m3,復合肥車間熱風爐尾氣中煙塵濃度315.7 mg/m3,二氧化硫(SO2)濃度0.02 mg/m3。
3 污染治理對策
3.1 水污染治理
為了使味精生產排放的污水達到排放標準,首先應建日處理2 000 m3/d 污水處理廠,采用厭氧-好氧工藝對較低濃度的有機污水進行處理。同時,建設一座78 000 t/a 的復合肥車間,利用高濃度的有機污水制取綠色復合肥,即高濃度有機污水排入復合肥車間經蒸發濃縮、噴漿造粒生產有機復合肥,經提取濃縮后的污水再一同進入廠區污水處理廠一并進行處理。研究表明,各種污水經過上述污水處理廠處理后,污染物排放濃度分別可以達到:pH 值= 7.5,SS=90mg/L,CODcr=136mg/L,BOD5=80mg/L,氨氮=15mg/L,硫酸鹽(SO4 2-)=45mg/L。相應地,污水污染物預測排放量分別為SS=47.6t/a,CODcr =72 t/a,BOD5=42.4 t/a,氨氮=7.9 t/a,硫酸鹽(SO4 2-)=23.8 t/a。可見,污染物排放濃度均能達到《味精和檸檬酸排放新標準值》(A01769)標準。這些處理后的污水作為廠區的綠化用水、周邊地區農業灌溉用水以及下游荒漠草場灌溉用水。
3.2 大氣污染治理
淀粉車間粉碎篩分工序的工藝廢氣,采用旋流分離器+15m 排氣筒的方式進行凈化排放。污水處理廠的惡臭治理,采用制取沼氣方法進行凈化,沼氣凈化設計處理能力應達到12500m3/d,經濕式氧化法脫硫凈化工藝,產生的沼氣用于復合肥車間熱風爐燃料。復合肥車間熱風爐的尾氣,采取使用清潔燃料沼氣+洗氣塔+15m 排氣筒的方式進行凈化。研究表明,淀粉車間工藝廢氣中粉塵凈化后排放濃度2.32 mg/m3;污水處理廠惡臭氣體中硫化氫(H2S)凈化后排放濃度為0;復合肥車間熱風爐尾氣凈化后煙塵排放濃度15.8 mg/m3,二氧化硫(SO2)排放濃度0.01 mg/m3。可見,污染物經過凈化處理后均能達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554—93)二類區二級標準、《工業窯爐大氣污染物排放標準》(GB9078— 1996)二類區二級標準和《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297—1996)二類區二級標準。
4 小結
為了使味精生產能走一條可持續發展的產業道路, 沈陽某大型味精廠采用以下方法有效治理了其廢水、廢氣。 治理方法包括: 一是針對污水污染特點,分別建日處理2000 m3·d-1 污水處理廠和一座 78000t·年-1 的復合肥車間;二是采用旋流分離器+15m 排氣筒的方式、制取沼氣方法的方式以及使用清潔燃料沼氣+洗氣塔+15m 排氣筒的方式進行大氣污染凈化。
參考文獻
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