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首鋼國際工程公司消化引進大型轉爐干法除塵技術

更新時間:2010-04-14 09:47 來源:中國礦業網 作者: 閱讀:3023 網友評論0

北京首鋼國際工程技術有限公司(簡稱“首鋼國際工程公司”)致力于消化引進大型轉爐干法除塵技術。依托首鋼京唐300t轉爐和首鋼遷鋼210t轉爐引進的干法除塵技術裝備,承擔了國家“十一五”科技支撐計劃項目《長壽集約型冶金煤氣干法除塵技術的開發》課題的研究,對轉爐干法除塵技術進行理論研究和核心設備開發研制,目前在大型轉爐干法除塵技術國產化的進程上取得了重大的進展。

1 轉爐干法除塵技術背景

轉爐煤氣干法除塵是魯奇(Lurgi)和蒂森(Thyssen)公司20世紀60年代末合作開發的。轉爐干法除塵的基本原理是對經汽化煙道后的高溫煤氣進行噴水冷卻,將煤氣溫度由900℃~1000℃降低到200℃左右,采用電除塵器進行處理。轉爐干法除塵系統主要包括:蒸發冷卻器、靜電除塵器、煤氣切換、煤氣冷卻器、放散煙囪、除灰系統等。

與濕法除塵(OG)法比較,干法除塵有以下優點:

.除塵效率高。凈化后煙氣含塵量為10mg/Nm3~20mg/Nm3,如有特殊要求可降至5mg/Nm3。
.系統阻力小,耗能低,風機運行費低,壽命長,維修工作少。
.在水、電消耗方面具有明顯的優越性。
.不需要泥漿沉淀池及污泥處理設施。
.含鐵干粉灰壓塊后可直接供轉爐利用。

2 首鋼京唐干法除塵設施的技術特點及實施情況

首鋼京唐煉鋼廠采用2+3的“全三脫”兩步法冶煉生產模式。配置2座300t脫磷轉爐和3座300t脫碳轉爐。脫磷轉爐平均冶煉周期25min ,脫碳轉爐平均冶煉周期28min。正常情況下,實行2+3轉爐全量脫磷、脫碳處理,轉爐與板坯連鑄機采用3對3的高效快節奏的生產模式。

在歐洲轉爐干法除塵技術應用非常普遍,但是歐洲鋼廠均沒有采用“全三脫”轉爐兩步法冶煉技術。在日本“三脫”轉爐兩步法冶煉技術應用很多,卻沒有采用轉爐干法除塵的實例。首鋼京唐鋼鐵公司是世界上第一個在 “全三脫”兩步法冶煉的大型快節奏轉爐上采用干法除塵技術的鋼廠。該工藝特點是:“三脫”處理后的鐵水,已基本不含Si,C、Mn含量也有較大的降低。但是在工業化生產中仍需解決以下兩個問題,對“三脫”處理后鐵水進行吹煉,開吹后的爐氣量和爐氣中的CO含量是否會顯著增加?如采用干法除塵是否會增加卸爆發生頻率?

為了實現在“全三脫”冶煉的轉爐上應用煤氣干法電除塵技術,技術團隊對國外進行了考察調研和認真分析研究。分析結論認為:與常規吹煉相比,“三脫”鐵水吹煉前期爐氣中CO比率不會增加,這對減少卸爆有利。但“三脫”鐵水吹煉前期,爐氣量會有顯著增加(30%以上),如“前燒期”空氣過剩系數選擇偏低(即煙罩開啟不夠),可能會有部分未燃CO進入除塵系統,造成燃燒爆炸,但如果操作合理、措施得當,完全可以避免卸爆事故的發生。經過反復研究最終確定:在300t轉爐“全三脫”冶煉條件下采用煤氣干法除塵技術。

首鋼國際工程公司作為國家“十一五”科技支撐計劃重點項目的負責單位,為探索、驗證首鋼京唐300t “全三脫”轉爐干法除塵在脫碳轉爐開吹階段的可行方案,在2007年底到2008年初和京唐公司煉鋼部共同組織完成了在包鋼薄板坯連鑄連軋廠210t轉爐“雙渣法”模擬脫碳爐冶煉進行的干法除塵試驗。

兩次試驗分別于2007年12月25日和2008年1月21日~25日期間進行,試驗使用了包鋼薄板坯連鑄連軋廠2#轉爐,共冶煉26個爐次。通過雙渣法模擬測試了干法除塵系統在脫碳開吹階段的運行情況,采用了包括3.2m和2.8m兩種開吹槍位的試驗方案,試驗結果是:轉爐冶煉、干法除塵系統運行正常,脫碳冶煉開吹階段沒有發生“卸爆”。并根據包鋼轉爐干法試驗的情況,課題組和首鋼京唐公司煉鋼部編制了適應常規轉爐煉鋼和“全三脫”兩步法煉鋼的初步操作規程。

3首鋼京唐煉鋼廠的生產應用情況

首鋼京唐煉鋼廠采用2座300t脫磷轉爐+3座300t脫碳轉爐吹煉模式,5座轉爐均采用干法除塵技術。

工藝路線為轉爐煙氣經汽化冷卻煙道,將煙氣溫度冷卻到950℃以下后,依次進入蒸發冷卻器、靜電除塵器、ID風機、切換站、煤氣冷卻器。見圖1。

從2009年3月13日首鋼京唐鋼鐵廠第一爐鐵水在2#脫碳爐開始熱試到2010年2月底,轉爐共冶煉11555爐,其中包括試驗“全三脫”兩步煉鋼689爐。在轉爐干法除塵課題組成員和生產技術人員共同努力下,通過對生產過程中出現的卸爆和輸灰等問題的解決,摸索出一套符合首鋼京唐煉鋼廠的轉爐系統與干法除塵系統相配合的工藝參數。

3.1解決的主要問題

1)卸爆問題

首鋼京唐300t轉爐卸爆發生的主要原因是由于氧槍未打著火或打火時間過長及槍位低等原因,造成氧含量超標而發生卸爆。通過摸索轉爐操作和除塵操作相配合的工藝參數降低了卸爆的發生。到2010年3月22日為止,轉爐共卸爆15次。目前每月的卸爆次數均控制在0.3%以內。

2)粗輸灰堵灰問題

由于300t轉爐自身粗灰量大,加上石灰和副原料條件不好,造成粗灰量大,出現堵灰現象。技術人員通過間斷式輸灰,并使程序固定化。最終降低了堵灰的頻率和輸灰鏈斷的情況并降低了操作工的勞動強度。

3)冒煙情況

300t轉爐在使用初期,冒煙問題比較嚴重。尤其是在氧槍試氧、燒爐嘴、洗爐底時,為保護干法除塵設備,初期操作要停靜電除塵器,造成煙囪冒煙。經過一段時間的摸索后,逐步改進發展為全開四級電場,配合噴蒸汽和定量水,從而減輕了煙囪冒煙的發生。

4)雙聯冶煉工藝操作

在“全三脫”冶煉試驗中,為保證干法除塵系統適應脫磷工藝和脫碳工藝,課題組摸索出了脫磷爐蒸發冷卻器噴水控制模型和脫碳爐開吹時氧氣流量、罩裙降罩、槍位控制和加料操作等控制模型,從而減少了轉爐因CO/O2、H2報警提槍次數和泄爆事故的發生。

為配合轉爐進行雙聯冶煉操作,課題組通過消化蒸發冷卻器噴水模式,摸索出脫磷工藝蒸發冷卻器噴水曲線并固化程序,在HMI畫面上修改為選擇操作,可選擇常規或脫磷工藝噴水曲線。

3.2首鋼京唐煉鋼廠應用情況

1)煤氣回收及蒸汽回收

表1為首鋼京唐煉鋼廠統計的2009年10月~12月的煤氣回收情況,表2為京唐公司統計的2009年10月~12月的蒸汽回收情況。

從以上兩表可以看出,蒸汽回收量和煤氣回收量已經基本達到了課題目標要求。

2)煙塵排放濃度

通過在線粉塵分析,排放煙氣含塵量平均為10mg/Nm3,最低在5mg/Nm3以下,基本實現<15mg/Nm3課題目標要求。

4 大型轉爐干法除塵設施的消化引進再創新的研究內容

為了進一步消化引進轉爐干法除塵技術裝備,課題組聯合國內具有一定實力和研制基礎的單位,對轉爐干法除塵的核心設備和技術進行研發。目前研發工作已經全面完成,正在進行課題總結工作,準備在2010年完成課題的驗收工作。

4.1轉爐煤氣干法除塵新工藝控制的優化

1)干法除塵工藝對轉爐吹煉工藝控制的研究。

2)研究轉爐全三脫吹煉過程中,煙氣成份、溫度的變化規律,開發干法除塵系統精確控制技術。

3)轉爐全三脫冶煉條件下,與干法除塵工藝連鎖控制技術的研究。

4)干法除塵與回收系統關鍵復合功能組檢測與控制技術,蒸發冷卻器復合功能組(EC)、靜電除塵器復合功能組(EP)、風機站復合功能組(ID)、煤氣切換站復合功能組、煤氣冷卻器復合功能組(GC)、放散塔復合功能組。

目前完成干法除塵工藝對轉爐吹煉工藝控制的研究,編寫完成了《干法除塵工藝對轉爐工藝的工藝操作要求》。完成了“全三脫”冶煉工藝及相應干法除塵系統的快速檢測。繼續跟蹤京唐公司煉鋼部共同完成“全三脫”條件下的工藝連鎖和相關功能組的檢測與控制技術的研究,編制完成適合京唐煉鋼廠轉爐“全三脫”冶煉模式的自動化連鎖程序。

4.2轉爐煤氣干法除塵新工藝冷卻系統的優化

1)對蒸發塔的煙氣流場、溫度場及塔內的煙氣均布、水蒸汽均布進行研究,并對噴水裝置的安裝位置及斷面分布、煙氣流速進行優化。

2)建立蒸發塔的數學模型,利用CFD軟件對其進行數值模擬,并根據計算結果對蒸發塔的冷卻裝置進行設計優化;

3)對蒸發塔內的粉塵運動進行數學模擬,通過數值計算得到粉塵在蒸發塔內的運動軌跡和沉降位置,并提出相應的粉塵堆積位置。

4)建造實驗設備(1:10),主要實驗設備包括蒸發器模型(有機玻璃)、噴水裝置、泵和風機。

已經建成蒸發冷卻塔數模。對蒸發冷卻塔溫度場、水蒸汽濃度分布、濕塔底的原因、煙氣流動均布裝置等進行了研究,并完成了總結報告;物理試驗試驗場所已選定,正在建設;下一步在試驗設備建成之后,進行相關的物模試驗。

4.3轉爐煤氣干法除塵新工藝蒸發冷卻塔噴槍設備開發

1)研究噴槍的基本原理、構造、基本特征等基礎理論。

2)制造樣品試驗。

3)研制出國產化合格產品。

完成首鋼京唐煉鋼廠噴嘴備件的測繪工作、圖紙設計及審查工作。完成了樣品制造,并進行了相關試驗。下一步將做出合格樣品運抵首鋼京唐現場,完成研究與試制報告。

4.4轉爐煤氣干法除塵新工藝電除塵器泄爆閥的設備開發

1)研究泄爆閥的基本原理、構造、基本特征等基礎理論。

2)制造樣品試驗。

3)做出國產化的合格產品。

泄爆閥已經完成試驗樣品的圖紙設計和樣品制造,并在2010年2月底對樣品成功的進行了爆破試驗,下一步將最終做出合格樣品運抵首鋼京唐現場,按期完成研究報告。

4.5轉爐煤氣干法除塵新工藝眼睛閥的設備開發

1)研究眼睛閥的基本原理、構造、基本特征等基礎理論。

2)制造樣品試驗。

3)做出國產化的合格產品。

眼睛閥已經設計、制造完畢并運抵首鋼京唐現場安裝使用,同時已經完成研究報告。

5 轉爐干法除塵技術研發團隊

首鋼國際工程公司課題組成員在教授級高級工程師何巍、張福明的領導下,鍛煉了一支以教授級高級工程師張德國、韓愈京,高級工程師王力群、黃忠澤、于育良等一批煉鋼和燃氣設計師為主導,多名工藝及燃氣專業的年輕同志,如工藝設計人張凌義、劉東,燃氣設計人曹勇杰、陶有志、馬亮等工程師為技術骨干的專業化技術團隊。他們組織并承擔了轉爐煤氣干法除塵技術研發課題,同時為國家和企業培養了多名青年技術骨干。近年來,這支由老中青三代技術專家組成的技術團隊完成了多項具有自主知識產權的干法除塵專利技術,“煉鋼全三脫冶煉工藝的煙氣凈化裝置及其方法”發明專利獲得受理,獲得了“轉爐煤氣干法凈化設備自動抑爆裝置”實用新型專利,同時發表了多篇干法除塵方面的論文。

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