廠壩鉛鋅礦選礦廢水處理與綜合利用
廠壩鉛鋅礦是我國重要金屬礦山之一,一期工程選礦廠設計規模為l000t/d,1988年建成投產。其回水設施如下:
首先,將球磨機、鄂式破碎機、中細碎破碎機、脫水真空泵、干燥窯所使用的設備冷卻水與脫水車間濃密機溢流水分開,組成一個凈循環水系統。以供給脫水原生產及生產高壓水管網,使這部分凈循環水由原來直接排入濁回水系統,變為經一次或多次使用后再排入濁回水系統,達到節約生產新水耗量,減少回水量的目的。
其次,完善改造一期工程的回水設備及設施,減少選礦工業廢水的排放點。將一期尾礦濃密機處揚量僅為32.4m的回水泵增大,以保證此處回水全部進人生產回水系統。
再次,將碎礦地面衛生沖洗水,送往沉淀池沉降凈化,溢流清水進人生產回水系統循環使用,泥砂回收進入流程再造。
這套方案實施后,對提高選礦回水利用率發揮了積極作用,但在連續排水和達標排放上,存在著一些問題。1997年7月,廠壩鉛鋅礦選礦二期工程硫化礦系統,經收尾完善后投入試生產,選礦廠認為欲減少選礦廢水排放量,一方面要設法減少選礦工藝過程的生產清水用量,另一方面要盡可能地增大循環用水量,使進入生產工藝過程的生產清水小于或等于糟礦、尾礦帶走的水,使選礦不再外排廢水。在對選礦廠進行實地考察,并分析了當時選礦生產工藝過程用水情況后,通過適當改造用水系統及強化管理,做到進一步減少廢水排放,最終實現了無廢水排放。
(1)地面沖洗水:地面沖洗水消耗1206m3/d,這部分水完全可以用回水取代。要使這部分水用回水代替,得解決好回水易結垢、堵管路、堵閥門的問題。
(2)設備冷卻水:設備冷卻消耗清水508m3/d,有碎礦、磨礦用大設備稀油站用水和脫水水環漏斗冷卻水。這些水因基本沒有污染,可以直接外排,也可以收集后循環使用。
(3)各種泵消耗水:各種泵消耗清水2765.8m3/d,其中,膠泵及渣漿泵的水封水、壓濾機濾布高壓沖洗水,系由多級泵將生產清水加壓后供應的。脫水真空泵用水環水是起液體活塞和冷卻作用,此水中若含有礦砂則會造成真空泵葉輪磨損過甚。因此,只有較清潔的水才能滿足這部分水的需要。目前,只有脫水真空泵用水環水可以收集起來,冷卻后自我循環使用,其余的清水消耗無可避免。而利用真空泵水環水的關鍵,在于阻止水環水中混入濾液,通過加強管理和適當地改造,可以克服這一問題。
(4)除塵器消耗水:除塵器消耗清水112m3/d,除塵器用的這部分清水也可以用濁回水代替,但必須解決管路結垢的問題。
(5)藥劑制備用水:藥劑制備消耗清水17.1m3/d,因回水中含有一些能與藥劑發生化學反應的物質和金屬離子等,若改用回水制備藥劑,則會對藥效產生影響。因此,只能用清水。
因此,選礦廢水綜合治理可分兩步走:第一步,將沉淀池排污水量減少至零,尾礦壩暫時繼續存放已達標的廢水。具體做是:用混濁回水取代地面沖洗水用清水,真空泵的水環水循環使用,設備冷卻水無污染外排或循環使用。忽略循環使用中的損失,生產新水單耗1.19m3/t原礦,生產新水占選礦總用水量的32%;第二步,在第一步治理完成的基礎上,回收利用尾礦壩圈流水,充分循環使用回水,使選礦生產過程達到不浪費廢水。具體做法是:將尾礦壩圈流水收集后進行凈化處理,然后作為選礦各種泵用水、除塵器用水循環使用。繼續保留藥劑制備用清水。忽略循環使用中的損失,生產新水單耗0.27m3/t原礦,生產新水占選礦總用水量的7.26%。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”