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投藥氣浮-UASB-SBR處理淀粉廢水案例

更新時間:2008-12-10 11:17 來源: 作者: 閱讀:2046 網友評論0

        某淀粉廠廢水主要來源于生產過程中的工藝廢水(主要包括蛋白液、中間產品的洗滌水、各種設備的沖洗水等),廢水中有機物含量較高,CODcr含量為12000mg/L, BOD5 / CODcr =0.53,可生化性較好。廢水處理工程的設計規模1000m3/d,處理后水質要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級排放標準,進水水質和排放標準見表1。

表1  廢水的污染狀況及執行的排放標準

 

進水設計值

排放標準

1

CODcrmg/L

12000

100

2

BOD5mg/L

6400

30

3

SSmg/L

800~1400

60

4

pH

4.0~5.5

6~9

處理工藝的確定

   馬鈴薯淀粉生產廢水本身含有機質多、濃度高且懸浮物含量大,廢水BOD5/CODcr=0.53,可生化性較好,同時在本工程中出水水質要求較高。考慮到以上因素,工藝選用物理與生化處理相結合的方式。物理法通過藥劑投加、絮凝氣浮工藝主要去除懸浮物、膠體物質及部分有機物,同時回收植物蛋白飼料。針對廢水本身有機物濃度高的特點,生化處理采用厭氧-好氧相結合的處理工藝。

各主要構筑物介紹

  1 調節池

  此處調節池采用矩形對角線出水的均質調節池。該調節池的特點是出水槽沿對角線方向設置,廢水由左右兩側進入池后,經過不同的時間才流到出水槽,使出水槽的混合廢水是從不同時間內流進來的,也就是說其濃度是不相同的,這樣就達到了自動調節均和的目的。由于淀粉廢水中含有大量的懸浮物質,考慮到要回收廢水中的大量植物蛋白,調節池設機械攪拌裝置,通過機械攪動阻止廢水中懸浮物質的沉淀。調節池采用鋼筋混凝土結構,容積250 m3,池體尺寸為14.0m×6.0m×3.5m,停留時間6h。

  2 氣浮池

  由于廢水的固體懸浮物含量很高,且含有大量的蛋白,所以設一氣浮池,分離提取蛋白質,提高經濟效益,同時減輕后續處理構筑物的壓力。此工藝選用壓力回流溶氣方式。回流溶氣方式是將氣浮池的部分出水(總水量的20%)回流加壓溶氣后與進水混合進入氣浮池。回流溶氣氣浮具有溶氣罐容積小,氣泡分散度高且比較均勻的優點,但氣浮池容積較大。絮凝劑采用計量泵投加,PAC配制成濃度為5%-10%的水溶液,加入量為廢水量的1%-2%; PAM配制成0.05%-0.1%的水溶液,加人量為廢水量的2%-4%。氣浮池平均水深2m,凈容積24m3。選取TS-V型的溶氣釋放器和TR-4型的壓力溶氣罐,溶氣罐容積0.625m3,直徑0.4m,所需空氣量0.025m3/min。

  3 UASB反應器

  UASB反應器采用半地下式鋼筋混凝土結構,為了滿足池內厭氧狀態并防止臭氣散逸,UASB池上部采用蓋板密封,出水管和出氣管分別設水封裝置。由于SBR的水回流,此時進入UASB的水量為1500m3/d,反應區容積為1615m3,采用3座UASB并聯運行,則單個UASB反應區的容積為538.3m3,處理水量為62.5m3/h。在常溫(20℃~25℃)運行,容積負荷為6.0kgCOD/(m3.d),沉淀區表面負荷0.649m3/(m2.h),反應區水力停留停留時間8.6h。

  4 預曝氣沉淀池

  預曝氣沉淀池采用平流式沉淀池,鋼筋混凝土結構,池子有效容積3.6m3,尺寸為:7.2m×0.5m×1.56m,每小時所需空氣量6.25m3/h。

  5 SBR反應器

   考慮到進水的連續性,采用兩個SBR反應器并聯運行,一個反應池進水完成后,停止進水,在進行曝氣、沉淀、出水等工藝時,另一反應池進水。池子為鋼混結構,反應池容量1000m3,尺寸為:20m×10m×5m,BOD-污泥負荷0.3kg/(kg.d),曝氣池內MLSS濃度2000mg/l,一周期運行時間8h,其中進水4h,曝氣3h,沉淀0.5h,排水0.5h。曝氣階段每池供氧量9.685kgO2/h,排出比為1/4。

工程的啟動運行

  1 UASB的啟動

  接種污泥取自城市污水廠的絮狀消化污泥,污泥體積25m3。經篩網過濾后污泥投加UASB反應器,注入淀粉廢水浸泡。在啟動開始階段采用間歇進水,同時由于甲烷菌活性在酸性條件下會受到抑制,UASB反應器內的最佳ph值為6.8~7.2,在啟動開始時應投入石灰調節PH值在6.5~7.5范圍內,后逐步用出水回流調節PH值,控制出水回流比為1:0.5。待出水CODcr去除率達到80%時,再增加進水量和進水頻率,控制CODcr容積負荷由2.0kgCOD/(m3.d)逐漸提高到6kgCOD/(m3.d),每階段以CODcr去除率為指標,當出水CODcr去除率10天內穩定在80%左右時,方可進入下一階段提高負荷。運行3個月后,反應器內污泥濃度逐漸增大,產氣量穩定,CODcr去除率穩定在90%左右。

  2 SBR的啟動

  SBR啟動時接種污泥與UASB接種污泥取自同一城市污水廠,污泥濃度為3000mg/l,考慮到廢水中含磷量較少,達不到活性污泥對微生物的需求,因此需連續投加磷肥。開始時悶曝至污泥呈現黃褐色后逐步加大水量,每曝氣10小時后靜置停留2小時,排出1/3的上清液再補充新鮮污水,經過3個多月的調試后進入穩定運行期。

主要技術經濟指標

  廢水處理站工程總投資:282.5萬元。其中:土建構筑物:176.5萬元;設備:77.4萬元;間接費用:28.6萬元。工程運行費用如下:

  動力費:廢水處理站總裝機容量為110kW,實際工作容量為75kW。每m3廢水處理費用為:75×0.5×24/1000=0.90元/m3。

  人工費:操作人員以6人計,每人月工資1000元,人工費為:(6×1000)/(30×1000)=0.20元/m3廢水。

  藥劑費:藥劑費按1500元/d記,每m3廢水處理費用為:1500/1000=1.50元/m3。

  總運行費用為:2.6元/m3廢水。

  在運行過程中每m3廢水可提取蛋白飼料5.0kg,按1150元/t計算,每m3廢水可產生效益5.75元。 每年可以提取蛋白飼料1750t,UASB處理過程中每m3廢水沼氣產量約為1.90m3,按0.50元/m3記,每m3廢水可產生效益0.95元,去除厭氧冬季加熱費用,沼氣效益約為0.50元/m3。效益合計為:6.25元/m3,去除運行費用,處理每m3廢水可獲得3.65元的額外經濟效益。

工程運行情況

   經過近半年的調試運行,出水水質較好,國家法定環境監測單位對工程出水進行監測,結果為:CODcr 80.7mg/L;BOD 18.9 mg/L;SS 50.7 mg/L;pH 7.43;色度 7倍。各處理單元出水檢測結果(平均值)見表2。

處理單元

CODcrmg/L

BOD5mg/L

SSmg/L

氣浮池

6460

3242.7

65.33

UASB

638

312.06

62.1

預曝沉淀池

613.7

286.8

58.96

SBR

80.7

27.3

50.7

 

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