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涼水塔風機驅動系統節能的問題和策略

更新時間:2014-03-03 20:12 來源:第一論文 作者: 閱讀:2688 網友評論0

1 概述

 中國石油寧夏石化分公司二化循環水共有冷卻塔11間,設計能力為每臺4000m3/h。冷卻塔采用風冷形式冷卻循環水:從系統經過各換熱器回來的循環水(熱水)回到冷卻塔上,由分配管到布水槽再經噴頭自上而下流到塔池,風機抽進的冷空氣自下而上與熱水在塔內進行換熱,將熱水冷卻后再循環送到各換熱器。風機的驅動采用傳統的電機帶動減速機驅動風機轉動。

循環水流程示意如下:

圖1

2 問題的提出

 現循環水系統已運行多年,其中冷卻塔風機電機和減速機故障較多,維修困難且費用較高,每年消耗的電量也很大,對節能降耗、降低生產成本產生很大影響。為此,計劃通過設備更新改造,降低生產成本。

 傳統的電機驅動減速機帶動風機轉動,與新型節能的冷卻塔專用水輪機相比能耗較高,為了節約能源,降低成本,增加效益,有必要對原有的循環水冷卻塔風機驅動系統進行技術改造,用冷卻塔專用水輪機取代電機。從原來的電力驅動風機改變成高效的水力驅動,在保證循環水冷卻溫度的基礎上,不改變涼水塔冷卻效果,但卻很好地達到節電降耗的目的。

3 可行性研究

3.1 原理介紹

 水動風機是以水力驅動風機,而不是傳統的電力。在水動風機冷卻塔中,是以水輪機取代電機作為風機動力源。水輪機的工作動力來自系統的富余流量和富余揚程。水輪機的輸出軸直接與風機相連,進而帶動風機旋轉。通過水輪機的水在剩余動能和勢能的作用下再流向布水器,完成布水。

 在冷卻塔的循環水泵系統設計的熱力學、傳熱學計算中,從換熱設備熱負荷、換熱面積到冷卻水需求量的各個環節,由于考慮到設備和系統管道的阻損,一般都要放一些設計余量,在水泵選型時還要在此基礎上再乘1.1~1.3倍作為水泵選型的依據,而在具體選型時往往很難湊巧選到參數完全一致的水泵,根據就高不就低的原則,一般選擇揚程較大的水泵,由于上述幾種情況的疊加,因此在水泵循環系統中都存在著大量的富余揚程和流量。

 由于配用的拖動電動機一般定位于最大工作能力情況下,而大量的生產場合由于功率需求始終處于變動狀態,普遍采用閥門調節的方式,也就是在輸送流體的管道上利用改變閥門的開度來調節泵的流量。這種調節方法利用改變管道系統阻力的辦法,變更管道阻力特性曲線,以便獲得適合需要的工作點。但是關小閥門可以減少流量,拖動電動機的軸輸出動力基本沒有改變,有相當一部分能量消耗在閥門上,雖然閥門的輸出達到了工況要求,但是能量的有效比例減少了,而損耗增加了。

 在整個循環水系統中,每段水管、彎頭都有一定的阻力,冷卻塔的位置高低、換熱部件的阻力及壓力要求都會在系統中產生阻力,這些阻力值只是一個大概的數據,根據這個數值在選型水泵的揚程時,考慮更安全地滿足生產需求,就在克服所計算出的阻力數值的基礎上至少加15%的余量來選型。

 當系統加上水輪機后,將進塔閥門逐漸打開直至系統流量到需要值。因水泵功率與流量成正相關關系,流量變化時水泵功率才變化,流量不變化時水泵電機功率也不變化。

 若水輪機加上后進塔閥門完全打開富裕揚程不夠時,系統流量會稍有減小用來增加富裕揚程,流量減小量在3%~5%時不會對系統運行有任何影響。

3.2 公司涼水塔系統概況

僅以寧夏石化公司二循環水7#涼水塔為例進行分析:

表1

3.3 系統富余能量及風機電機功率計算

水輪機輸出功率計算:

W水=9.81×Q水×H富×η水(kW)

式中:

W水——水輪機輸出功率(kW)

Q水——水輪機工作流量(m3/s)

H富——富余水頭(m)

η水——水輪機效率為85%~88%

系統閥門的關閉就是富余能量的表現,每個閥門對應不同的流量及開度,其消耗的揚程及能量用下述公式

計算:

揚程:

式中:

V——流體速度

g——重力加速度

DN900螺旋管此時的流體速度:V=1.85m/s

 綜上,DN900開度為20%閥門所消耗的揚程為22m。如果將閥門全打開可以釋放的揚程為:H總=22m。

 W水=3000m3/h×9.81×22m×0.85/3600≈152.1kW

 對于4000m3/h冷卻塔屬標準配置,實測電流為16A,電壓為6000V,得出風機電機輸出軸功率可概算為:

式中:

U——電壓為6000V

I——電流為16A

cosφ——功率因素為0.8

η電——電機效率為0.82

水輪機輸出功率與風機運行功率比較計算:w軸-p軸>0

 從計算結果看,水輪機輸出功率大于風機運行功率。因此完全可以取代電機帶動減速機及風機葉片旋轉,并達到原有的冷卻效果。水輪機改造需利用系統中的富余能量,此部分能量在未改造前就已經存在于系統之中。水輪機即利用這部分能量來帶動風機旋轉工作。

4 實施改造

 自2009年起,先實施一臺涼水塔風機(7#)驅動系統的改造,用冷卻塔專用水輪機取代風機電機,將原來的減速機拆除,改電力驅動為水力驅動,同時將原來的進塔水總管向上延伸至塔頂的水輪機入口,水輪機出口管線與原塔內布水管線連接。改造時僅對冷卻塔進出水管路做相應調整,塔體結構保持原狀。在原有的4根進水管上增加4個DN400蝶閥作為旁通閥門,在因特殊情況而需停開風機時,將閥門打開,使循環水直接經過原有的進水管進入布水系統。也保證了冬季水溫較低,不需要啟動風機時,上塔水直接經過旁通閥回到原塔內布水管。安裝旁通蝶閥便于檢修和負荷調節,適應風機轉速調節,保證對應的流量的風量,確保冷卻效果。

以下是管路改造圖:

圖2 塔外管路改造

圖3 塔內布水管改造圖

 改造實施后,水輪機驅動風機轉速與原電機帶動時轉速基本一致,達到了預期的目標。之后陸續又改造了2臺涼水塔風機驅動系統。目前3臺水輪機運行狀況良好,風機轉速、循環水冷卻后溫度都能夠滿足工藝需求。且因為拆除了電機、減速機、傳動軸,減輕了整個涼水塔的重量,對整個塔基也起到了很好的保護作用。

5 改造后的效果

與傳統電機驅動相比,水動風機驅動系統具有如下

優點:

節能效果顯著

 :冷卻塔風機更新改造后,其節能效果計算如下:冷卻塔每天使用按24小時計、每年使用時間按300天計:185kW×24小時×300天×1臺=133.2萬kWh/年電價按企業工業電費標準0.32元/度計,每年每臺涼水塔節約電費46.1萬元。

 運行可靠性提高:水輪機結構采用反擊形式,流入的水流相對于水輪機的轉軸對稱分布,使對水輪機的沖擊平衡,減少水輪機運行的振動,使得冷卻塔運行更加穩定。水動風機運轉平穩,可靠性高。因不再使用電機,從根本上杜絕了電機、電控的漏電、漏油、燒毀等損壞的故障,為安全持續運行提供了保證。

 安全:因不使用電機,可在有防爆要求的環境下安全運行。水輪機的重量比已取消的電機+傳動軸+減速機的要小很多,運行環境比較安全。

 經濟:因取消了電機,從而大大減少了電機的日常管理和維修保養所產生的費用。根據普查計算出最低的日常管理和維修保養成本:12元/m3/年(即:12元/m3/年×30000m3/h×1臺=36000元/年)。

 結論:經技改后,單臺冷卻塔每年即可節約電費46.1萬元,再加上每年節約的電機和減速器維修和保養費用,一年可以節約49.6萬元。如按冷卻塔10年壽命計,節約的總費用更可觀。

6 結語

 通過實施節能改造,采用新型的冷卻塔專用水輪機取代風機電機,改電力驅動為水力驅動,不僅減少了維修成本,而且大幅度減少電耗,達到節能降耗的目的。本項目的實施,可以有效地解決現有生產設施存在的主要問題,確保生產裝置長期連續安全穩定運行,并實現節能降耗的目的,為企業的發展做出了巨大貢獻。

參考文獻

[1] 工業循環水冷卻設計規范(GB/T50102-2003)[S].

[2] 泵站設計規范(GB/T50265-97)[S].

[3] 化工企業供電設計技術規定(HG/T20664-1999)[S].

[4] 工業金屬管道設計規范(GB50316-2000)[S].

[5] 鋼結構設計規范(GB50017-2003)[S].

 作者簡介:陳萍(1974—),女,寧夏人,中國石油寧夏石化公司機動處工程師,研究方向:化工動設備方面設備管理。

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