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CoMag工藝在污水處理中的應用

更新時間:2015-08-02 18:16 來源:論文網 作者: 閱讀:1803 網友評論0

一、CoMag工藝介紹

 CoMag工藝是經過專利認證的去除懸浮物、總磷和其他水中污染物質的技術,其出水可媲美超濾,但其投資和操作費用只是超濾的一小部分。CoMag系統可靠、高效、簡易(操作簡單)并且占地面積小,它已逐漸成為高成效、低成本處理市政污水和工業廢水的典型代表工藝之一。

 CoMag工藝優化傳統沉淀方式,采用增強型化學助凝劑、絮凝劑和加載高效可回收的磁粉的方式,提高沉降速度、增加表面負荷、縮短水力停留時間,所以只需很小的占地面積,也因此降低了設置安裝費用。

 CoMag工藝的顆粒去除效果及整體價值是顯而易見的:以CoMag為局部工藝的系統成本低廉,而且其出水水質效果極佳。

CoMag工藝的優勢與特點:

 1、投資&安裝成本低: CoMag工藝的快速加載沉淀意味著可以使用小型沉淀池,這使得建設成本相對較低。由于CoMag系統沉淀池中不需設置經常清洗的斜板和斜管,因此其維護費用也很低。

 2、運行成本低: 零部件均為常規件,耗電低,系統操作可靠,并且針對常規的混凝沉淀,CoMag能夠節省10%~50%的藥劑用量,節省了大量的藥劑費用。

 3、加載物磁粉損耗低: CoMag工藝的加載物磁粉比砂礫重(加載物磁粉比重 5.2 ,砂礫比重 2.7-3.0 ),而且目數大,降低了攪拌器、泵和其它組件的磨損。 另外,其在整個系統內循環使用,回收率高,損耗量極低。

 4、可靠性高:CoMag系統的設備部件和基礎工藝已經在40多年的工業實踐中得到了驗證。自1999年開始不斷地發展和試驗,CoMag工藝在水和污水處理方面的可靠性也不斷得到證明。

 5、操作靈活:CoMag工藝抗水力負荷沖擊能力較強,污染物去除率始終維持在較高水平,而且運行穩定。操作簡單,靈活,可隨時根據實際情況進行調整和選擇。

 6、低水頭要求:CoMag系統與常規混凝沉淀一樣,具有較低的水頭要求,其從進水到出水均靠重力作用進行依次通過,且其水頭損失極小。

 7、抗沖擊負荷能力高:由于其高比重的絮體、較高的沉降速度以及更為穩定的污泥層,所以其耐沖擊負荷很高,在高水量或高污染負荷的情況下依然可以穩定的運行。

 8、絮凝劑類型選擇靈活:CoMag工藝所用藥劑為常規絮凝劑,如硫酸鋁、氯化鐵、硫酸鐵或PAC等,選擇范圍廣泛,并可依據具體水質情況選擇最優的絮凝劑進行添加。在確保處理效果良好的同時,還能進一步優化其加藥量,保障運行成本的經濟性。

 9、節省紫外線消毒費用:由于CoMag系統出水清澈,透射率高,因此可以使用清潔無毒的紫外線消毒技術進行污水的最終凈化。

 10、快速啟動和恢復時間: 從冷啟動或調整系統后恢復到正常運行 ,CoMag工藝達到全面運行大約僅需30分鐘。

二、應用案例

2.1大慶油田

 大慶采油某廠站的采油出水,傳統工藝處理不能達到大慶油田油藏注水水質的要求,2008年期間該站選用CoMag技術進行試驗。

 該站隔油池出水,先經過除油后,再進入CoMag系統,最后經過砂濾。出水清澈透明,指標達到了大慶油田油藏注水水質的要求于該聯合站,CoMag移動式處理裝置進水流量控制在20~30 m3/h,溫度在30.6~39.1,pH在7~8。

 試驗水樣有混合水、三號站水和四號站水三種,其中,三號站水成紅棕色,多油且多聚合物雜質,最難處理;混合水(混合一號、二號、三號和四號站的水)渾濁呈土黃色,油味重;四號站水較清,且油味也沒有混合站水重,較易處理。

 從2008年7月2日至2008年8月4日止,CoMag系統5000噸/日中試車進行試驗,試驗前期是三號站水,由于三號站水質惡劣,僅運行兩天;后期是混合水。

2.2勝利油田

 勝利油田坨一站,其采出水含聚合物、表面活性劑等多種成分,油水乳化狀態復雜,油水分離難度大,使用傳統物理化學工藝難以達到油藏注水水質推薦指標。

 2007年上半年,該聯合站開始嘗試用CoMag工藝處理該站采出水。經過一段時間的小試和CoMag160噸/日中試車的試驗,于2008年1月獲市環保局審批,建設該站OPS+CoMag技術擴大性試驗工程項目(東環建審【2008】5003)。

 CoMag系統的污水來源于該站一次罐出水經專門的驅油系統除油后的出水,水質呈黑褐色或淺綠色,溫度43~48℃,pH值在6.5~7.5之間,進水含油4.4~43.3 mg/L,懸浮固體在9~26.2 mg/L之間,粒徑中值3~4.9μm。

 經過CoMag系統的處理,出水含油量在0.1~2.5mg/L之間,懸浮固體在0.1~7.9mg/L之間, 粒徑中值 1.3~2.5μm。 2008年9月22日到9月30日,相關單位開展了CoMag工藝擴大性試驗工程的試運行,即CoMag系統連續一周24小時運行試驗,出水經勝利油田技術監測中心檢測,達到原計劃的處理要求。

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