骚妇内射中岀黑人_国产午夜无码福利在线看网站_熟女精品视频一区二区三区_久久久久性色av毛片特级

媒體/合作/投稿:010-65815687 點擊這里給我發消息  發郵件

 為助力環保產業高質量發展,谷騰環保網隆重推出《環保行業“專精特新”技術與企業新媒體傳播計劃》,七大新媒體平臺,100萬次的曝光率,為環保行業“專精特新”企業帶來最大傳播和品牌價值。

    
谷騰環保網 > 水處理 > 解決方案 > 正文

CASS工藝提標改造A2O+MBR工程設計

更新時間:2024-04-10 21:11 來源:個人投稿 作者: 張志龍 閱讀:19419 網友評論0

谷騰環保網訊摘要:針對陜西省咸陽市XX污水處理廠滿負荷運行,污水管網溢流,尾水排放不能適應新的環保標準,亟需進行提標改造。鑒于廠區內用地緊張,充分利用現有設施,將一期原CASS池重新分配,改造為A2O+MBR膜工藝,新建或改造配套附屬設施,增加臭氧催化氧化深度處理工藝,保證出水水質穩定達標。工程完成后,原CASS工藝續批式進水模式改造實現污水連續進水,處理水量提升至12萬m3/d,出水水質提升至COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.3mg/L,滿足《陜西省黃河流域污水綜合排放標準》(DB61/224-2018)A標準。

關鍵詞:CASS升級改造;A²O-MBR

 Designof A2O-MBR Processfor CASS Pool Expansion and Reconstruction

 Abstract: In view of the fact that the sewage treatment plant in a city in Shaanxi Province is operating at full capacity, the sewage pipe network overflows, and the tailwater discharge cannot meet the new environmental protection standards, it is urgent to Conduct bid Upgradingand transformation. In view of the shortage of land in the plant area, make full use of the existing facilities, redistribute the original CASS tank in Phase I, transform it into A2O-MBR process, build or transform supporting auxiliary facilities, and add ozone catalytic oxidation advanced treatment process to ensure that the effluent quality is stable and up to standard. After the completion of the project, realize continuous sewage inflowand the sewage treatment capacity will be increased to 120,000 m3/d. The effluent quality was implementd in accordance withthe Discharge standard A of the Integrated Wastewater Discharge Standard of the Yellow River Basin in Shaanxi Province.

 Key words:CASS;Upgradingand Transformation;A2O-MBR

 陜西省咸陽市XX污水處理廠共兩期工程,設計總處理水量20萬m3/d,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。現根據相關文件要求,現有城鎮污水處理廠排放標準執行《陜西省黃河流域污水綜合排放標準》A標準。咸陽市冬季污水量較大,污水處理廠滿負荷運行的情況下,污水管網存在溢流現象。因此,需要對XX污水處理廠擬進行提標改造,并對污水廠一二期進行提標擴建。其中二期僅對A²O中生化池曝氣系統進行改造,故本文主要介紹一期工程改造設計。

1.項目概況

 咸陽市XX污水處理廠是咸陽市委、市政府確定的城市基礎設施建重點項目,是全省采用BOT形式投資建成的第一個現代化城市污水處理廠。XX污水處理廠總設計規模日處理城市生活污水20萬噸,地面積102畝,該項目采用一次規劃,兩期實施的原則。

 該項目一期工程于2003年開始建設,采用CASS污水處理工藝,處理后水質達到GB18918-2002一級B標準,2006年10月正式投入商業運營,2015年5月完成了提標改造,處理后水質達到GB18918-2002一級A標準。

咸陽XX污水處理廠改造前一期工藝流程圖

 二期工程于2013年開始建設,采用改良A²O工藝+纖維濾池工藝,2014年12月正式投入商業運營;兩期工程總投資3億元,處理后水質達到GB18918-2002一級A標準。

咸陽XX污水處理廠二期工藝流程圖

 經過處理的排放水,其中3萬噸/日排入電廠作為冷卻水使用,3萬噸/日的排放水經深度處理后,作為咸陽湖補充水源排入咸陽湖,剩余排入渭河。本次工程主要對一二期進行提標改造。

 原一期工程采用CASS工藝,經粗細格柵及平流沉砂池預處理后的污水自流入CASS反應池的各個操作單元中進行生化處理。CASS反應池反應過程結束后,污水通過纖維濾池后沉淀,上清液經潷水器排入紫外消毒渠。生化過程中需要的氧氣由設于CASS反應池管廊內的離心鼓風機供給。CASS反應池產生的剩余污泥和澄清池產生的污泥由排泥泵排入污泥貯存池,由螺桿泵送入一體化的污泥濃縮機及壓濾機進行壓濾脫水。

 原CASS反應池采用鋼砼結構,一期建設12個,東、西側各6個,對稱結構。每個單元分為生物選擇區和主反應區,單個結構尺寸為L×B×H=57m×18m×6m,反應池有效水深為5.5m,總有效容積為67716m3。其中生物選擇區有效容積為10692m3,主反應區有效容積為57024m3。由于自控缺失,CASS的運行為手動控制,運行周期4小時,期間對溶解氧無調節控制,抗沖擊負荷能力較弱。受CASS工藝自身特點限制,出水脫氮及除磷效果也難以達到更高標準[1-2]。原CASS工藝設計處理水量10萬m3/d,但實際超過8萬m3/d,出水總氮就會超標。基于不增加征地及不停產改造的考慮,提出CASS池容重新分配改造,分批改造為A²O-MBR系統,并新建配套膜設備間。改造后一期工程峰值處理水量達12萬m3/d。

改造后一期(10萬噸)A²O+MBR

原設計進、出水具體指標:

表1 改造前進、出水水質

 Tab.1Influent and effluentquality beforeupgrading

 

圖1 改造前CASS池平面布置(西側)

 Fig.1 Layout plan of CASS tank beforeupgrading(west side)

2.提標改造工程設計

2.1.設計進、出水水質

表2 提標改造設計進、出水水質

 Tab.2Design influent and effluentquality of upgrading project

 2.2.改造工藝綜合考慮污水廠現狀,目前污水廠沒有預留用地,場地非常緊張,而且實際進水水質比原設計水質高,出水標準提高等多方面因素,本工程一期選擇抗沖擊負荷能力較強、占地面積小的A²O+MBR工藝[3],采用原CASS池容重新分配改造,不增加征地。

 

圖2 提標改造工藝流程圖

Fig.2 Flow chart of upgrading process

 污水經預處理超細格柵后進入厭氧池,厭氧發酵菌在厭氧環境下將污水中可生物降解的大分子有機物轉化為分子量較低的中間發酵產物,聚磷菌進行磷的釋放,為在好氧段進行磷的超量吸收實現生物除磷創造條件。反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N還原為N2釋放至空氣,達到脫氮的目的并使BOD5濃度有所下降。

 污水在好氧池中有機物被微生物生化降解,濃度繼續下降;氨氮被硝化成NO3-N。同時聚磷菌進行磷的超量吸收,在排除剩余污泥的過程中被除去,完成生物除磷[4]。所以,A²O工藝可以同時完成有機物的去除、除磷和脫氮等功能。好氧池進行有機物的氧化和氨氮的硝化,缺氧池則完成脫氮功能,厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。溶解氧的控制是MBR同步消化和反硝化的關鍵,為保證脫氮效果,在好氧池后設后缺氧區2h,正常情況下按好氧區運行,當進水總氮較高的時候按缺氧進行運行[5]。

 污水進入MBR后進行固液分離,通過MBR膜對污泥混合液中生物相的有效截留,可以提升A²O工藝段生物相濃度,減小生化處理污泥負荷,MBR池的微生物濃度高,是傳統方法的2~3倍,可達8000~10000mg/L,容積負荷高,對水質水量的變化適應力強,耐沖擊負荷強。

2.3.現有泵房及格柵改造(一期、二期共用)

 現有提升水泵5臺,流量Q=2100m 3/h,揚程 H=16m,功率N=125kw,5臺全開最大提升能力為25萬m3/d,可以達到設計規模22萬m3/d,但這樣一來沒有備用水泵,現有泵房也不具備條件增加水泵或更換大功率水泵,改造工程增加2臺同型號水泵作為冷備。

 現有粗格柵5臺,格柵后未設閘門,若1臺格柵檢修,整個污水處理廠需要停產,改造工程在現有格柵后增設閘門,實現格柵檢修不停產,保障污水處理量。

2.4.新建超細格柵

 為去除水中絲狀物、毛發等纏繞性污染物,防止堵塞MBR膜系統,保障MBR膜的正常運行,改造工程新增3組(2用1備)超細格柵,過濾精度1mm,單臺渠寬1.6m,渠深2.3m,功率1.5Kw,過水能力12萬m3/d。配套沖洗水泵Q=36m3/h,H=94m,N=30kW,2臺(1用1備);配套無軸螺旋輸送機及螺旋壓榨機1套,B=320mm,L=11m,N=2.2kW。

2.5.原CASS池改造

圖3 改造后A²O-MBR平面布置(西側)

 Fig.3 Layout plan of A²O-MBR after upgrading(west side)

 對原CASS池重新分配,改造成A²O生化池及MBR膜池,改造工程拆除部分隔墻,新增部分導流墻,將CASS池重新劃分,增加配水渠、回流渠設計,實現連續進水。增加離線清洗池設計,實現MBR膜組件離線清洗功能。

 改造后A²O生化池有厭氧、缺氧、好氧及后缺氧區組成,好氧區混合液濃度8.0g/l,缺氧區混合液濃度6-7.0g/l,厭氧區混合液濃度3-3.5g/l,污泥負荷0.1kgBOD5/kgMLSS·d,生化池設計水深5-5.20m;厭氧停留時間1.30h,缺氧停留時間2.7h,好氧停留時間4.8h,后缺氧區停留時間1.7h,生物處理總停留時間10.5hr;缺氧池回流厭氧池回流比100%~200%,好氧池回流缺氧池回流比300%,膜池回流好氧池回流比400%。

 生化池曝氣鼓風機利用原有的生化鼓風機,單臺供氣量220Nm3/min(現有4臺,3用1備),氣水比7.9:1,出口風壓63Kpa。

 一期改造工程東、西兩側共20個膜池,單個膜池尺寸6.30m×15.086m×4.0m,有效水深3.2米,膜池中的MLSS濃度8000~10000mg/l。單組膜池可安裝膜件數7個,含預留1個空位,最大運行膜面積252,560m2,平均產水通量:19.8L/m2.h。

為防止MBR配水渠、回流渠及膜池底部積泥,池底布置穿孔曝氣管進行曝氣,形成攪流。

2.6.新建MBR膜設備間

 東西兩側各新建一座MBR膜設備間,配套獨立的MBR產水系統、抽真空系統、反洗系統、排泥系統,東西兩側可獨立運行。膜曝氣系統、加藥及清洗系統東西兩側共用,集中布置于西側MBR膜設備間。

(1)產水系統

 采用負壓抽吸產水,通過產水泵的抽吸作用產生負壓從膜絲中抽出濾液,經產水管匯總后,去往后續深度處理單元。每個膜池設置1臺產水泵,共計20臺,另冷備2臺,單臺產水泵Q=300m3/h,H=15m,N=18.5kW,變頻控制。

(2)抽真空系統

 由于產水是負壓系統,伴隨著產水的抽出,空氣會在管道中積累,從而影響膜的通量,為了確保濾液中氣體的消除,在產水系統的最高點設置管道抽真空系統,排出產水氣體。每個膜池設置1套抽真空系統,采用真空發生器的形式,最大真空抽氣量35NL/s @0-kPa,最大真空度:95-kPa。

(3)反洗系統

 伴隨著清水的抽出,混合液污泥濃度的濃縮,污泥逐漸在膜絲表面聚積,從而造成膜絲表面阻力的增加。本工程東、西兩側分別設置1套反洗系統,利用產水進行反向沖洗,清水從膜絲內側進入,反向沖洗膜絲外表面,把聚集的污染物去除。每套反洗系統配置3臺反洗泵,2用1備,單臺反洗泵Q=379 m3/h,H=10m,N=15kW,變頻控制,可同時對兩個系列進行反洗,反洗通量30 L/m2.h。

(4)排泥系統

 A²O生化段產生的剩余污泥在MBR膜池中濃縮累積,本工程膜池底部設計排泥溜槽及積泥坑,通過排泥泵將剩余污泥從系統中排出,去往下一處理單元。本工程東、兩側分別設置獨立排泥系統,每套排泥系統配置3臺排泥泵,2用1備,單臺排泥泵Q=54m3/h,H=10m,N=4kW,10個膜池輪流排泥。

(5)膜曝氣系統

 通過鼓風機對MBR膜組件進行吹掃,氣泡沖刷擦洗膜絲表面,有效減少膜絲污染問題。本工程設置5臺磁懸浮鼓風機,單臺風機Q=176-220Nm3/min,P=40kPa,N=190kW,變頻控制,5臺風機串聯,曝氣主管分兩路分別去東、西兩側MBR系統,中間1臺風機作為備用風機,兩端設有切斷閥,可獨立控制東、西兩側曝氣風量。

 另外,本工程MBR膜曝氣系統配套水沖洗裝置,可實現膜組件曝氣結構件的沖洗清淤,加強膜吹掃效果,有效預防和緩解膜絲污染。

(6)加藥及清洗系統

 A²O+MBR加藥系統包括三部分,①碳源加藥系統,為生物反應提供碳源;②鐵鹽加藥系統,采用化學除磷作為輔助手段;③MBR化學清洗加藥系統,又包括檸檬酸加藥清洗和次氯酸鈉加藥清洗,通過清洗泵將藥劑打入膜絲內側,反向清洗去除膜絲表面污染物,化學清洗通量6.0 L/m2.h。

2.7.新建臭氧催化氧化

 根據污水處理廠歷史運行情況來看,本工程COD有超標風險,通過A²O+MBR工藝改造后,預計出水COD穩定在35mg/L以下,超標量不多,增加臭氧催化氧化深度處理,保障出水穩定達標。考慮廠區用地緊張,臭氧催化氧化設備間采用半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸L×B×H=46.0×27.0×10.5m,設計處理規模11萬m³/d,剩余1萬m3/d從系統超越,與經過深度處理的污水混合后達到排放標準。設計停留時間1h,臭氧投加量:15mg/L,COD去除量:10mg/L。

2.8.污泥深度脫水改造

 由于污水處理廠場地緊張且廠區臨近高鐵橋,無法在新建脫水機房或增加高度,立足在原脫水機房內完成改造。該污泥深度脫水系統可將污水濃縮脫水至含水率75~85%左右,再加入少量石灰、鋁鐵鹽等助劑,經過污泥混合攪拌系統充分攪拌,再通過特制的帶式污泥深度脫水機將脫水污泥深度脫水至含水率60%以內。該一體化污泥深度脫水系統每天可生產含水率60%的污泥40-60噸。污泥經過深度脫水后污泥量約為110m3/d,考慮到后端污泥處置可能帶來的周轉不及時,在污水處理廠內設計污泥料倉1個,容積為150m3,用于污泥的周轉臨時貯存。具體設備一覽表見下:

表3 污泥深度脫水系統主要設備一覽表

 Tab.3List of Main Equipment of Sludge Deep Dewatering System

3.擴容改造后運行結果

 改造污水處理廠于2022年4月陸續完成改造進入運行調試階段,運行以來出水水質穩定,實際進、出水水質見表4。

表4實際進、出水水質(2022年8月—2022年10月)

 Tab.4Actual influent and effluentquality(2022/8—2022/10)

4.結語

 本工程的實施充分利用現有CASS池池容,改造為A²O生化池和MBR膜池,在現有構筑物和用地范圍基礎上擴容改造,本項目具有一定的借鑒意義。改造污水處理廠自2022年4月試運行,2022年8月完成本次提標改造工程環保驗收工作。目前咸陽XX污水處理廠一二期運行穩定,解決了廠區處理能力不足污水溢流和水質不達標的問題。出水水質優于《陜西省黃河流域污水綜合排放標準》(DB61/224-2018)A標準,滿足城市發展的污水治理需求。

 咸陽XX污水處理廠自2006年運營至2021年底,一期累計處理污水約3.97億噸,二期工程正式投入商業運營至2021年底,累計處理污水2.57億噸,共計COD消減184677噸,BOD5消減104357噸,氨氮消減16609噸。

 咸陽市XX污水處理廠一二期工程的建成投運,大大削減了排入渭河的污染物數量,降低了渭河污染負荷。作為陜西省首家BOT模式的污水處理龍頭企業,咸陽XX污水處理廠一二期規模的建成對于渭河三年還清目標的順利實現,構建綠色生態長廊,將渭河打造成為關中城市群的城中河,具有十分重要的意義,同時,也對進一步優化咸陽城市人居環境、投資環境、發展環境,提升城市品位和形象發揮了積極的促進作用。

參考文獻:

[1]任明華. CAST工藝的性能和優化運行研究[D]. 上海: 同濟大學,2007.

 Ren Minghua. Study on Performance and Optimum Operation of CAST Process[D]. Shanghai: Tongji University, 2007.

 [2]柳蒙蒙,陳彥霖,馬曉龍,陳梅雪,魏源送. 西北地區某污水廠CASS工藝提質增效工程設計[J]. 中國給水排水,2022,38(2):64-68.

 Liu Mengmeng, Chen Yanlin, Ma Xiaolong, Chen Meixue, Wei Yuansong. Process Design of a CASS Upgrading Project of a Wastewater Treatment Plant in Northwest China[J]. China Water & Wastewater, 2022,38(2):64-68.

 [3]曹相生,孫延芳,孟雪征. 浸沒式MBR工藝的設計要點分析[J]. 中國給水排水,2016,32(8):33-36.

 Cao Xiangsheng, Sun Yanfang, Meng Xuezheng. Key Design Considerations for Immersed Membrane Bioreactor[J]. China Water & Wastewater, 2016,32(8): 33-36.

 [4]蔣嵐嵐,張萬里,胡邦. MBR工藝水質凈化效果的季節變化特性調研[J]. 中國給水排水,2015,31(7):61-64.

 Jiang Lanlan, Zhang Wanli, Hu Bang. Seasonal change characteristics of water purification effect of MBR process system[J]. China Water & Wastewater, 2015,31(7):61-64.

 [5]鄭詳,劉俊新. 影響MBR脫氮效率的因素研究. 環境科學學報,2005,25(10):1325-1329.

 Zheng Xiang, Liu Junxin. Nitrogen removal in A/O and SND processes using MBR[J]. Acta Scientiae Circumstantiae. 2005,25(10):1325-1329.

聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

  使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”

關于“CASS工藝提標改造A2O+MBR工程設計 ”評論
昵稱: 驗證碼: 

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明谷騰網同意其觀點或證實其描述。

2022’第九屆典型行業有機氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會
2022’第九屆典型行業有機氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會

十四五開篇之年,我國大氣污染防治進入第三階段,VOCs治理任務…

2021華南地區重點行業有機廢氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會
2021華南地區重點行業有機廢氣(VOCs)污染治理及監測技術交流會

自十三五規劃以來,全國掀起“VOCs治理熱”,尤…

土壤污染防治行動計劃
土壤污染防治行動計劃

5月31日,在經歷了廣泛征求意見、充分調研論證、反復修改完善之…