卷式反滲透膜濃水再濃縮
來源:成都美富特膜科技有限公司 閱讀:9817 更新時間:2015-01-08 17:00一、實驗背景
此廢水為電鍍廢水用普通反滲透膜處理后產生的濃縮液,由于普通反滲透膜的局限性,在這種電鍍廢水水質條件下,已達到其功能應用的極限,不能對電鍍廢水處理達到很高的回收率。而客戶公司要求是盡可能使電鍍廢水達到零排放,膜產水回用于生產上,濃水用于蒸發,而普通膜產生的濃水太多,使得客戶公司對濃水處理的蒸發運行費太高,給企業造成巨大的經濟負擔,因此客戶需要尋求一種能夠對此濃水進行再次濃縮的工藝。
二、實驗目的
1.使用標準膜設備,考察德國MFT特種膜Super RO在水樣中對鹽及COD的去除效果和操作可行性,為推
進項目和工程設計提供數據支持;
2.考察單級膜過濾處理廢水效果;
3.考察不同膜濃縮倍數情況;
4.考察水質情況對膜片的污染以及清洗性能恢復情況;
三、原料來源
客戶公司通過物流發水樣至我公司
四、實驗設備
德國MFT(美富特)標準膜設備裝置MFT SM-1-1是一款移動中試實驗設備,其中包括1支70公斤級和1支140公斤級的SUPER RO特種膜。該膜系統可以根據高壓管道的連接切換,實現單支膜(70bar或 140bar)操作。本系統的特點是操作簡易,保證出水水質穩定,通過改變操作條件考察SUPER RO處理不同料液的可行性研究,收集相關實驗數據,為工程項目推進提供支持。
SUPER Module (9m2) |
|
膜片 |
|
膜片(片/支) |
119 |
膜面積(m2/支) |
9 |
膜片材料 |
改性聚酰胺復合薄膜NF或RO |
膜片形狀 |
圓形+投幣式切口 |
導流盤 |
|
導流盤(片/支) |
120 |
導流盤材料 |
ABS+玻纖增強 |
導流盤形狀 |
圓形+投幣式切口 |
外殼 |
|
外殼材料 |
GFK |
外殼直徑(mm) |
254 |
外殼高度(mm) |
915 |
操作重量(kg/支) |
120 |
操作條件 |
|
最大操作壓力(bar) |
70(高壓)
140(超高壓) |
操作溫度(℃) |
0-45 |
進水流量(m3/h) |
0.75-1.10 |
壓力損失(bar) |
2-3 |
自由氯容忍度(ppm) |
<0.1 |
五、實驗日期
2013年8月30日
六、實驗地點
成都美富特膜科技有限公司中試實驗車間
七、實驗人員
成都美富特:薛工、秦工
八.工藝流程圖
離心進水泵
九.工藝流程簡介
達到進水要求的廢水收集在原水桶中,開啟進水離心泵,廢水經過精密過濾器保安處理,進入高壓柱塞泵。經過加壓的廢水進入膜元件過濾分離,廢水一分為二。膜透過液外排或另行收集,濃水根據需要外排或者回到原水桶進行濃縮實驗。如果進行濃縮實驗,由于廢水經過高壓泵的摩擦擠壓受熱,溫度會累積上升。為了維持恒定溫度,流回原水桶的膜濃縮液通過板式換熱器冷卻。系統設置 70 bar和140 bar兩種規格 SUPER RO膜柱,并聯排布,共用一臺最高揚程 165 m的柱塞高壓泵。通過管道的切換(為了安全考慮,這里不采用閥門設計)實現兩種膜柱不同時間段的運行操作。
當原水電導值≤25000μs/cm時,建議使用70bar等級的膜柱;當原水電導值≥25000μs/cm時,建議切換使用 140 bar等級的膜柱。
十.膜選型及操作流程
由于所有廢水的電導都小于40000us/cm所以選用70公斤級的膜元件進行實驗。開機前,仔細檢查閥門開關狀態和軟管走向情況;啟動設備進行實驗,定時記錄實驗起始時間、壓力、溫度、流量等相關數據,最后分別取樣檢測濃縮液和透過液的水質指標。在操作開始及結束時,分別測試膜的清水通量,每次啟動設備先用清水運行10-15分鐘,記錄清水的通量、壓力、脫鹽率;停機前需用清水沖洗膜組件,直至電導降為進水電導,記錄清水的通量、壓力、脫鹽率。
十一.實驗內容
1.廢水的特點:此廢水顏色呈淺綠色,溫度常溫,Ph呈弱酸性,含鹽量及
COD很低,水體中有少量的絮狀沉淀物
2.水樣的預處理:用20微米的濾袋過濾
3.實驗操作記錄數據表
實驗操作數據記錄表 |
|||||||||||
實驗名稱: |
料液來源: |
|
|||||||||
實驗日期: |
預處理方法: |
|
|||||||||
設備型號: |
MFT-SM-1-1 |
MFT-SM-4-1 |
|
進水流量: |
15 |
lpm |
單只濃縮 |
實驗人員: |
薛雙全 |
||
70bar |
140bar |
|
膜組件面積: |
9 |
m2/支 |
||||||
時間 |
進水 |
濃水 |
產水 |
回收率 |
電導截留率 |
膜通量 |
備注 |
||||
溫度 |
進膜壓力 |
進水電導率 |
出水壓力 |
產水電導率 |
產水流量 |
|
|
|
|
||
min |
℃ |
Mpa |
kg/cm2 |
us/cm |
kg/cm2 |
us/cm |
lpm |
% |
% |
lmh |
|
|
27.3 |
1.9 |
15 |
679 |
15.0 |
10 |
160 |
|
98.53% |
17.78 |
|
|
27.8 |
1.9 |
15 |
2842 |
15.0 |
40 |
150 |
|
98.59% |
16.67 |
|
0 |
27.7 |
2.4 |
20 |
2987 |
21.0 |
27 |
180 |
|
99.10% |
20.00 |
|
10 |
27.8 |
2.4 |
20 |
3328 |
21.0 |
24 |
180 |
|
99.28% |
20.00 |
|
20 |
27.7 |
2.4 |
20 |
3792 |
21.0 |
26 |
180 |
|
99.31% |
20.00 |
|
30 |
27.5 |
2.4 |
20 |
4439 |
21.0 |
29 |
170 |
|
99.35% |
18.89 |
|
40 |
24.2 |
2.4 |
20 |
5261 |
21.0 |
34 |
160 |
|
99.35% |
17.78 |
|
50 |
26.6 |
2.4 |
20 |
6652 |
21.0 |
42 |
150 |
|
99.37% |
16.67 |
|
60 |
26.3 |
2.4 |
20 |
8088 |
21.0 |
52 |
140 |
|
99.36% |
15.56 |
|
67 |
26.5 |
2.4 |
20 |
9602 |
21.0 |
65 |
130 |
|
99.32% |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.78 |
平均通量 |
|
25.6 |
1.9 |
15 |
650 |
15.0 |
6.3 |
140 |
|
|
|
清水通量 |
4.實驗數據作圖
5.實驗水樣分析結果表
水樣分析結果表 |
||||||
|
COD(mg/l) |
PH |
體積(L) |
鹽度(mg/l) |
硬度(mg/l) |
NH3-N(mg/l) |
進水 |
41 |
5.83 |
219 |
0 |
|
8.4 |
濃水 |
354 |
5.55 |
43 |
4000 |
42 |
37 |
產水 |
3 |
6.41 |
|
0 |
|
0.08 |
回收率 |
|
|
80% |
|
|
|
濃縮倍數 |
|
|
5.1 |
|
|
|
去除率 |
92.68% |
|
|
|
|
99.05% |
6.分析,結論及建議
1)從膜的運行上來看,本次實驗使用70公斤的單只膜元件進行循環濃縮實驗,共運行時間67分鐘。最高壓力升至24公斤,遠未達到本膜元件能承受的最高壓力,同時在保持壓力基本不變,進水電導升高的情況下,通量的損失很緩慢,且回收率達到了80%,最后膜的平均通量為17.78LMH,遠超本膜元件要求的最低通量。
2)從膜的清水通量來看,實驗結束后,通過實驗前后的通量數據對比可知,其通量變化不大,說明該廢水對本膜元件造成的污堵處于正常的狀態。
3)從膜的出水水質來看,不管是COD,氨氮,還是含鹽量都達到了客戶提出的生產回用水的標準,因此其產水水質達到了本廢水處理的目的。
4)結論:從以上實驗數據及圖表對膜運行及相關數據分析來看,此廢水的膜實驗達到了本次實驗的目的,因此SUPER RO膜在此廢水的處理上完全沒有問題。