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成都美富特環保產業集團有限公司

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卷式反滲透膜濃水再濃縮

             來源:成都美富特膜科技有限公司 閱讀:9817 更新時間:2015-01-08 17:00

一、實驗背景

     此廢水為電鍍廢水用普通反滲透膜處理后產生的濃縮液,由于普通反滲透膜的局限性,在這種電鍍廢水水質條件下,已達到其功能應用的極限,不能對電鍍廢水處理達到很高的回收率。而客戶公司要求是盡可能使電鍍廢水達到零排放,膜產水回用于生產上,濃水用于蒸發,而普通膜產生的濃水太多,使得客戶公司對濃水處理的蒸發運行費太高,給企業造成巨大的經濟負擔,因此客戶需要尋求一種能夠對此濃水進行再次濃縮的工藝。

二、實驗目的

1.使用標準膜設備,考察德國MFT特種膜Super RO在水樣中對鹽及COD的去除效果和操作可行性,為推            

  進項目和工程設計提供數據支持;

2.考察單級膜過濾處理廢水效果;

3.考察不同膜濃縮倍數情況;

4.考察水質情況對膜片的污染以及清洗性能恢復情況;   

三、原料來源

      客戶公司通過物流發水樣至我公司

四、實驗設備

      德國MFT(美富特)標準膜設備裝置MFT SM-1-1是一款移動中試實驗設備,其中包括1支70公斤級和1支140公斤級的SUPER RO特種膜。該膜系統可以根據高壓管道的連接切換,實現單支膜(70bar或 140bar)操作。本系統的特點是操作簡易,保證出水水質穩定,通過改變操作條件考察SUPER RO處理不同料液的可行性研究,收集相關實驗數據,為工程項目推進提供支持。

 

SUPER Module (9m2)

膜片

 

膜片(片/支)

119

膜面積(m2/支)

9

膜片材料

改性聚酰胺復合薄膜NF或RO

膜片形狀

圓形+投幣式切口

導流盤

 

導流盤(片/支)

120

導流盤材料

ABS+玻纖增強

導流盤形狀

圓形+投幣式切口

外殼

 

外殼材料

GFK

外殼直徑(mm)

254

外殼高度(mm)

915

操作重量(kg/支)

120

操作條件

 

最大操作壓力(bar)

70(高壓)

140(超高壓)

操作溫度(℃)

0-45 

進水流量(m3/h)

0.75-1.10

壓力損失(bar)

 2-3

自由氯容忍度(ppm)

 <0.1

 

五、實驗日期

      2013年8月30日

六、實驗地點

      成都美富特膜科技有限公司中試實驗車間

七、實驗人員

      成都美富特:薛工、秦工  

  

.工藝流程圖

離心進水泵

 

 

.工藝流程簡介

    達到進水要求的廢水收集在原水桶中,開啟進水離心泵,廢水經過精密過濾器保安處理,進入高壓柱塞泵。經過加壓的廢水進入膜元件過濾分離,廢水一分為二。膜透過液外排或另行收集,濃水根據需要外排或者回到原水桶進行濃縮實驗。如果進行濃縮實驗,由于廢水經過高壓泵的摩擦擠壓受熱,溫度會累積上升。為了維持恒定溫度,流回原水桶的膜濃縮液通過板式換熱器冷卻。系統設置 70 bar和140 bar兩種規格 SUPER RO膜柱,并聯排布,共用一臺最高揚程 165 m的柱塞高壓泵。通過管道的切換(為了安全考慮,這里不采用閥門設計)實現兩種膜柱不同時間段的運行操作。

當原水電導值≤25000μs/cm時,建議使用70bar等級的膜柱;當原水電導值≥25000μs/cm時,建議切換使用 140 bar等級的膜柱。

.膜選型及操作流程

   由于所有廢水的電導都小于40000us/cm所以選用70公斤級的膜元件進行實驗。開機前,仔細檢查閥門開關狀態和軟管走向情況;啟動設備進行實驗,定時記錄實驗起始時間、壓力、溫度、流量等相關數據,最后分別取樣檢測濃縮液和透過液的水質指標。在操作開始及結束時,分別測試膜的清水通量,每次啟動設備先用清水運行10-15分鐘,記錄清水的通量、壓力、脫鹽率;停機前需用清水沖洗膜組件,直至電導降為進水電導,記錄清水的通量、壓力、脫鹽率。

十一.實驗內容

       1.廢水的特點:此廢水顏色呈淺綠色,溫度常溫,Ph呈弱酸性,含鹽量及             

       COD很低,水體中有少量的絮狀沉淀物

      2.水樣的預處理:用20微米的濾袋過濾

      3.實驗操作記錄數據表

                                                  實驗操作數據記錄表

實驗名稱:

料液來源:

 

實驗日期:

預處理方法:

 

設備型號:

MFT-SM-1-1

 MFT-SM-4-1

 

進水流量:

15

lpm

單只濃縮

實驗人員:

薛雙全

70bar

140bar

 

膜組件面積:

9

m2/支

時間

進水

濃水

產水

回收率

電導截留率

膜通量

備注

溫度

進膜壓力

進水電導率

出水壓力

產水電導率

產水流量

 

 

 

 

min

Mpa

kg/cm2

us/cm

kg/cm2

us/cm

lpm

%

%

lmh

 

 

27.3

1.9

15

679

15.0

10

160

 

98.53%

17.78

 

 

27.8

1.9

15

2842

15.0

40

150

 

98.59%

16.67

 

0

27.7

2.4

20

2987

21.0

27

180

 

99.10%

20.00

 

10

27.8

2.4

20

3328

21.0

24

180

 

99.28%

20.00

 

20

27.7

2.4

20

3792

21.0

26

180

 

99.31%

20.00

 

30

27.5

2.4

20

4439

21.0

29

170

 

99.35%

18.89

 

40

24.2

2.4

20

5261

21.0

34

160

 

99.35%

17.78

 

50

26.6

2.4

20

6652

21.0

42

150

 

99.37%

16.67

 

60

26.3

2.4

20

8088

21.0

52

140

 

99.36%

15.56

 

67

26.5

2.4

20

9602

21.0

65

130

 

99.32%

14.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.78

平均通量

 

25.6

1.9

15

650

15.0

6.3

140

 

 

 

清水通量

 

 

4.實驗數據作圖

 

5.實驗水樣分析結果表

 

                                  水樣分析結果表

 

COD(mg/l)

PH

體積(L)

鹽度(mg/l)

硬度(mg/l)

NH3-N(mg/l)

進水

41

5.83

219

0

 

8.4

濃水

354

5.55

43

4000

42

37

產水

3

6.41

 

0

 

0.08

回收率

 

 

80%

 

 

 

濃縮倍數

 

 

5.1

 

 

 

去除率

92.68%

 

 

 

 

99.05%

 

6.分析,結論及建議

1)從膜的運行上來看,本次實驗使用70公斤的單只膜元件進行循環濃縮實驗,共運行時間67分鐘。最高壓力升至24公斤,遠未達到本膜元件能承受的最高壓力,同時在保持壓力基本不變,進水電導升高的情況下,通量的損失很緩慢,且回收率達到了80%,最后膜的平均通量為17.78LMH,遠超本膜元件要求的最低通量。

2)從膜的清水通量來看,實驗結束后,通過實驗前后的通量數據對比可知,其通量變化不大,說明該廢水對本膜元件造成的污堵處于正常的狀態。

3)從膜的出水水質來看,不管是COD,氨氮,還是含鹽量都達到了客戶提出的生產回用水的標準,因此其產水水質達到了本廢水處理的目的。

4)結論:從以上實驗數據及圖表對膜運行及相關數據分析來看,此廢水的膜實驗達到了本次實驗的目的,因此SUPER RO膜在此廢水的處理上完全沒有問題。


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