某金屬制品廠酸洗廢水綜合治理的工程實踐
1概述
酸洗是為了使金屬表面整潔,在金屬加工以前用硫酸或鹽酸、硝酸、氫氟酸、磷酸,或用上述幾種酸的混合液,一邊加溫一邊對金屬進行清洗,除掉附著在金屬表面上的氧化物等的工作過程。從酸洗液中取出的金屬材料,表面上仍附著少量的酸洗液,必須用水沖洗,由此排出的沖洗水即為酸洗廢水。
1永州市某企業為金屬制品的專業生產廠家,在生產過程中將產生一定量的清洗廢水,該廢水中主要含有重金屬離子鋅、酸堿及磷化物和少量的懸浮物等污染成分,主要使自然環境中的微生物自凈能力產生抑制或阻止作用,使得該地區域內河流均受到不同程度的污染。受當地政府和環保部門委托,進行本項工程。
2工藝設計
2.1廢水水質水量及排放標準
該廠生產工藝如圖1所示。
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廢水排放量每天為20m3/d,通過現場監測,廢水水質見表1。其水質經環境保護監測站測得的數據如表1所示。根據污水治理委托方要求,該廢水經處理后要求達到《中華人民共和國污水綜合排放標準(GB8978-1996)》中的一級排放標準。
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2.2廢水處理工藝
根據生產工藝要求和廢水特點,采用強化混凝沉淀和化學反應的處理方法為主,混合廢水先經隔油預處理后經二級混凝沉淀、氧化、固液分離,過濾再次調PH值后達標排放。考慮到該廠連續生產運行,并保證廢水處理系統的正常工作,本方案采用全自動控制方式。對水泵采用水位控制系統控制,對于水處理藥劑(酸堿)的加入量則采用PH控制系統進行調節自動投加。廢水和污泥處理工藝流程如圖2所示。
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從生產車間排出的廢水先流入隔油池,去除廢水中的石油類物質后流入廢水調節池,經6小時的水力調節,均勻廢水的水質水量后用泵打入一級混凝反應池,通過PH控制儀控制投加石灰水,調節PH值在11左右,流入一級絮凝反應池再投加助凝劑PAC,攪拌機攪拌,慢速混合,形成可沉淀的絮凝膠體,經1小時的充分反應后流入一級沉淀池,經3小時的固液分離,去除廢水中的磷酸鹽后流入二級混凝反應池,通過PH控制儀控制投加酸水,調節PH值在8左右,流入二級絮凝反應池再投加助凝劑PAC,攪拌機攪拌,慢速混合,形成可沉淀的絮凝膠體,經1小時的充分反應后流入二級沉淀池,經3小時的固液分離,去除廢水中的鋅后流入中間調節水池,由泵二次提升進入砂濾器,濾掉水中未沉去的懸浮物后流入PH中和槽,槽內設置PH控制儀,經加酸調PH值至6-9之間,排入清水槽,再達標排放。
沉于沉淀池底的污泥由污泥泵泵入廂式壓濾機脫水,污泥脫水后,泥餅打包積一定量后,交廢物處理部門處理,上清液返回綜合廢水槽。

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