洋茉莉醛香料廢水處理工程
目前國內大型香精香料生產企業近600家,香精香料的年產量140000噸,其中香料的年產量大約為70000噸,香料中洋茉莉醛占較大部分。香料生產過程中產生污染物濃度相當高的廢水和反應殘留物(COD高達10的5次方~10的6次方mg/L),是較難處理的廢水之一,單一處理工藝很難達到排放要求,因此香料廢水的處理大多采用AO組合工藝。
重慶某香料生產公司的產品以洋茉莉醛為主,同時生產香樟油、香茅油、檸檬酸、桉葉醇及紅桔柚等。其生產廢水采用混凝氣浮.兩相厭氧.SBR的組合工藝進行處理,處理后出水COD平均在300mg/L左右,不能達到污水綜合排放標準(GB8978.1996)的一級標準。另外,由于公司所在地處于風景名勝區和排放口處于水源保護區,廢水也不能外排,只能回用。因此,必須對其廢水處理工藝進行改造以達到回用不外排的目的。香料廢水處理后回用,工藝中采用了鐵屑內電解、膜分離工藝等單元。
1設計水量水質及出水水質要求
該公司廢水主要為洋茉莉醛生產廢水,廢水水量比較穩定為10m3/d,其設計進水水質和回用水標準:城市污水再生利用城市雜用水水質標準(GB/T18920.2002)見表1。(請下載附件)
2工藝流程
2.1原工藝流程
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原廢水處理工藝流程見圖1,出水COD平均在300mg/L左右,高于GB8978.1996一級排放標準。要達到回用水標準,考慮了以下幾個問題:(1)原處理線路采用了70m3/d的泉水來稀釋原水,使排放水量增加,單靠回用于綠化等無法完全消耗掉。為此改為原水第一次進處理線時用70m3/d的泉水稀釋,以后直接用SBR處理后的出水回流稀釋,長期循環使用。(2)原混凝氣浮工藝去除效率不高,每天投藥成本又高。新增鐵屑內電解反應池,投加廢鐵屑,節省加藥費用。經鐵屑內電解反應后,加堿調整pH值在8--9之間再進入混凝反應池,利用Fe(OH)的絮凝和破乳作用以去除懸浮物和油。廢水中所含的油主要為粘稠的香樟重油,故將混凝氣浮改為混凝沉淀。(3)原水解酸化池、UASB及SBR好氧池內污泥濃度較低,處理效率不高。增加MLSS,補充營養物質,重新進行調試。(4)調整工藝后要穩定達到回用水的用水標準,必須增加膜法處理工藝,以確保處理出水可穩定回用。
2.2改造后工藝流程
2.2.1工藝流程及說明
改造后的處理工藝流程如圖2所示。

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