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技改降低污水泵站電耗的實踐與探索

更新時間:2008-09-27 11:05 來源: 作者: 閱讀:1848 網友評論0

        廣州開發區污水處理廠主要收集和處理廣州開發區西區的污水。由于區內地勢平坦,無自然的地勢落差,為便于污水的收集,在9.6 km2的服務區域內規劃了10個泵站(見圖1)。目前除1#,2#泵站未建設,8#泵站正在建設未投入使用外,其余泵站均已投入使用。由圖1可見,由于進廠污水多次提升,其中部分污水提升多達4次,使得污水的輸送成本較高。泵站設計不合理,增大了電耗量,使泵站污水輸送每m3電耗高達0.132 kW·h。

        圖1 進廠管網及污水提升泵站示意

  該廠處理水量按首期3萬m3/d,二期6萬m3/d,三期9萬m3/d進行總體規劃。而目前污水廠的設計處理規模為3萬m3/d,實際進水水量僅為1.7萬~2.5萬m3/d,但直接進廠的泵站(3#,5#,7#)設計安裝的泵均按9萬m3/d配置。由表1可見,在首期日處理污水3萬m3情況下,原設計配置的3用1備或2用1備的泵,實際為1用3備或 1用2備,且1用的泵常處于時開時停的狀態,部分泵站甚至每小時僅開10 min。這樣不僅對設備的損壞大,而且對廠區的工藝易產生較大的水量、水質沖擊負荷,增大泵站和廠區污水處理電能消耗。

   表1 直接進廠泵站的原泵配置及泵的工作情況

泵站名稱

原泵配置情況

現階段日水量
(萬m3)

現階段平均流量
(m3/h)

原單泵每小時開機時間
(min)

數量
(臺)

額定功率
(kW)

設計流量
(m3/h)

5#

4

75

806

1~1.5

417~625

30~46

3#

4

75

806

0.3~0.5

125~208

9~15

7#

3

75

893

0.4~0.5

167~208

11~14

        此外,由圖1可見,由于廠區未另設提升泵站,直接進廠的3#, 5#,7#泵站的管網通過廠區配水井而全部連通,形成了長達4 km的管網系統。這就會出現當1個泵站抽水而其余2個泵站未抽水時,抽水泵站的水將進入另兩個泵站的管網,從而降低了泵的實際抽水效率,增加了重復抽水的成本。

       1 調整泵組 

        根據服務區用水計劃(在相當長時間內,污水水量不會超過設計水量),以及各泵站的輸水水量不同的情況,在廠現有泵的范圍內對各進廠泵站的泵進行調整。例如,5#泵站的日輸水量為10000~15000 m3之間,則將原設計配置的4臺功率75 kW的泵改為1臺55 kW,2臺75 k W泵的配置;3#泵站的日輸水量為3000~5000 m3,將其泵的配置由原來的4臺75 kW的泵改為1臺22 kW,1臺55 kW;7#泵站的日輸水量為4000~5000 m3,其泵的配置由原來的3臺75 kW的泵改為1臺22 kW,1臺55 kW,通過重新調整主要泵站泵的配置,使泵站輸送每m3污水的電耗下降了8%左右。

       2 改造泵的葉輪提高抽水效率

  原有的75 kW,55 kW泵,其揚程分別為31 m,41 m,遠高于泵站至廠區的實際提升高度(約15 m),所以水泵在揚程方面浪費很大。也就是說,原泵的設計選型,與實際情況相差較大。當然,換泵是最簡便的辦法,但是全面換泵,需要大量的資金投入;利用現有的電機泵體,重新設計更換葉輪,也是一個好辦法,但是因為原泵為日本生產,加上改泵的品種多、數量少,目前還沒有聯系到廠家愿意承擔此任務(此項工作還在繼續做)。為此,采取了葉輪切削調節的方式對水泵進行改造。所謂葉輪切削調節即通過沿外徑車小水泵的葉輪,改變水泵的性能曲線,使之更接近實際所需的揚程及流量范圍,從而提高水泵的抽水效率。

   根據葉輪切削的比例定律和地區的實際情況,并結合所需流量、揚程和消耗功率,通過詳細的理論計算,首先選取適當的車削比率,然后進行了水泵葉輪切削試驗(見表2)。由表2可以看出,葉輪切削13%以后,水泵抽水效率提高了30%~40%。

       表2 切削葉輪前后水泵效率測試

泵型

55 kW

75 kW

切削量

流量
(m3/h)

實測功率
(kW)

抽水效率
(m3/(kW·h))

提高效率
(%)

流量
(m3/h)

實測功率
(kW)

抽水效率
(m3/(kW·h))

提高效率
(%)

原葉輪

428

51

8.3

 

806

86

9.4

 

5%

396

41

9.7

16.9

724

65

11.1

18.1

10%

364

34

10.6

27.7

659

53

12.4

31.9

13%

344

31

11.1

33.7

644

49

13.2

40.4

       3 泵站自動化改造
   
       原有的泵站,采用的是簡單的繼電器-接觸器控制,完全靠人工控制,加上選泵過于保守,單臺泵的容量選得較大,且揚程選取太高,無法實現合理調度,形成對廠區水質水量的沖擊負荷,電能消耗較大。為此,在泵站機械設備改造完后,即進行自動化改造,在每個泵站配置一臺PLC和一臺變頻器,通過水位測量儀檢測泵房水位值,調節水泵使用的頻率與開啟數量,保持水泵在最佳效率范圍內運行,減少能耗,避免因頻繁啟動對設備帶來的損壞,實現了對廠區的均勻輸水,保證廠區的水處理工藝經濟平穩地運行,也避免了污水在管網的重復流動。此步改造完成后,輸水電耗在前面改造的基礎上又降低29.5%。
   
        圖2為該廠泵站2000~2001年的實際電耗情況。由圖2可見,自2000年3月起到6月,通過對泵的合理調配和泵的葉輪改造,泵站的平均輸水電耗從改造前的0.132 kW·h/m3 下降到 0.105 kW·h/m3左右;從2001年1月起到4月,自動化改造完成后,輸水電耗又進一步下降到0.075 kW·h/m3左右 。

        圖2 2000~2001年泵站實際電耗情況

        4 結語

  廣州開發區污水處理廠針對泵站的設計過于超前、設計量過大而與實際使用差距較大造成泵站輸水電耗過高的情況,采取了多種改造措施。全部改造完成后,整個泵站實際輸水電耗比改造前降低了43.9 %。
 

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