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SCR催化劑的堿金屬中毒研究

更新時間:2008-11-12 15:59 來源:中國環保產業 作者: 閱讀:3497 網友評論0

1 前言

氮氧化物是大氣主要污染物之一,是造成酸雨和光化學煙霧的主要原因。燃煤電廠是NOx最主要的污染源之一。國家環境保護總局的統計數據顯示,2004年我國火電NOx排放量為665.7萬噸。預計到2010年我國NOx排放量將達到850萬噸左右,治理氮氧化物的任務非常艱巨。目前煙氣脫硝的主流技術是選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction, SCR)技術,SCR的煙氣脫硝效率可達90%以上。隨著我國環境保護法律、法規和標準的日趨嚴格及執法力度的加大,技術成熟、脫硝率高、無二次污染的SCR技術將逐漸成為我國煙氣脫硝市場的主流技術。

催化劑是SCR系統的重要組成部分,它的性能會直接影響SCR系統的整體脫硝效果。催化劑的生產制備更是占了SCR系統初期建設成本的20%以上。目前國內的催化劑通常1~2年就要更換一次,因此催化劑的壽命決定著SCR系統的運行成本。研究催化劑中毒的原因,延長催化劑的使用壽命對降低SCR系統的運行費用意義重大。

2 燃煤電廠煙氣脫硝的基本原理

SCR技術是目前國際上應用最為廣泛的煙氣脫硝技術,日本、歐洲、美國等國家和地區的電廠基本都采用此技術。SCR的優點是沒有副產物,不形成二次污染,裝置結構簡單,并且脫除效率高,運行可靠,便于維護等。

SCR的技術原理為:在催化劑作用下,向溫度為280℃~420℃的煙氣中噴入氨,將NOX還原成N2和H2O。其反應方程式為:

4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O (1)

8NH3+6NO2=7N2+12H2O (2)

或4NH3+2NO2+O2=3N2+6H2O (3)

選擇適當的催化劑可以使反應(1)及(2)在200℃~400℃的溫度范圍內進行,并能有效地抑制副反應的發生。在NH3與NO化學計量比為1的情況下,可以得到高達80%~90%的NOx脫除率。目前,世界上采用SCR的裝置有數百套之多,技術成熟且運行可靠。我國電力系統目前最大的煙氣脫硝裝置—福建后石電廠600MW機組配套煙氣脫硝系統采用的就是PM型低NOx燃燒器加分級燃燒結合SCR裝置的工藝。

3 催化劑中毒原因分析

SCR的催化劑主要分為貴金屬催化劑、金屬氧化物催化劑、金屬離子交換的沸石類催化劑、商用V2O5/TiO2類催化劑等,其中V2O5/TiO2類催化劑以其自身的優越性已成為SCR商用的首選催化劑。引起催化劑中毒的原因主要有如下因素(見圖1):

 

由于煤是一種復雜的天然物質,其本身含有Ca、K 、Na等多種元素,燃燒后形成的飛灰進入SCR系統,吸附在催化劑表面,從而引起催化劑的堿金屬中毒。

4 催化劑的堿金屬中毒

4.1堿金屬中毒原因分析

煤中堿金屬(Na和K)的含量一般比Ca、Mg少得多,其存在形式有兩類:一類是活性堿,如氯化物、硫酸鹽、碳酸鹽和有機酸鹽等;另一類是非活性堿,存在于云母、長石等硅酸鹽礦物中。在我國的燃煤中,鉀含量一般比鈉高,而鉀主要存在于硅酸鹽礦物中。Mg、Na、K含量與含硫量之間也有與Ca類似的關系,即含硫量越高的煤,其Mg/S,Na/S和K/S比也都越低。

堿金屬如果與催化劑表面接觸,能夠直接與活性位發生作用而使催化劑鈍化。反應機理是在催化劑活性位置的堿金屬與其它物質發生了反應(反應原理如圖2所示)。因為SCR的脫硝反應發生在催化劑的表面,因此,催化劑的失活程度依賴于表面上堿金屬的濃度。對于大多數的催化劑應用,避免水蒸汽的凝結,可排除這類危險的發生。

 

對于燃煤鍋爐來說,發生中毒危險的可能性比較小,因為在煤灰中多數的堿金屬是不溶的;對于燃油鍋爐,中毒的危險較大,主要是由于水溶性堿金屬鹽的含量高;如果鍋爐燃用生物質燃料,如麥稈或木材等,中毒現象會非常嚴重,這是由于這些燃料中水溶性K鹽的含量較高。對于不同種類的催化劑,在同樣的條件下,中毒的情況是不同的。在水溶性狀態下,堿金屬離子有很高的流動性,能夠進入催化劑材料的內部。因此,對于整體式的蜂窩陶瓷類的催化劑來說,由于堿金屬離子的移動性可以被整體式載體材料所稀釋,能夠將失活速率降低,因此使用壽命也就更長。

4.2堿金屬中毒實驗分析

采用日立造船的N700蜂窩型催化劑,催化劑的活性成分為V2O5,其它數據見下表:

 

將N700型催化劑分別浸入含量為0.13wt%和0.24wt%的KOH溶液中,然后將浸漬過的催化劑進行脫硝反應,反應條件為NH3/NOX比為1.2,面速度AV為43Nm/H,KOH實驗結果見圖3。

 

由實驗可知,由于氫氧化鉀水溶液的浸漬,催化劑性能急劇下降,并且KOH的含量越高,催化劑的性能越差。但在實際中由于飛灰攜帶的堿性成分并不太高,因此不會引起如實驗中那樣的急劇中毒。

分別將催化劑浸漬在KOH和Ca(NO3)2液體中,在350℃的條件下進行脫硝實驗。得到這兩種物質對催化劑的影響(見圖4)。

 

由圖4可知,雖然煤中Ca的含量遠高于K,但是由于Ca鹽的溶解性沒有K鹽好,因此,在相同的當量下,Ca對于催化劑的毒害作用也小于K。通入水蒸汽,驗證在潮濕或干燥的狀態下,堿金屬對催化劑的影響(見圖5)。

 

由圖5可知,在潮濕的環境下,催化劑的中毒情況比在干燥狀態下嚴重。

5 結論

引起催化劑中毒的原因有很多,為了避免催化劑的堿金屬中毒,催化劑應該盡量避免潮濕環境,并且應使用蜂窩狀催化劑以減少堿金屬的影響。

參考文獻:

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