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稠油廢水處理回用于供熱采鍋爐用水

更新時間:2009-06-22 13:40 來源:中國環保頻道 作者: 閱讀:1518 網友評論0

根據稠油廢水所含污染物種類和數量以及熱采鍋爐用水水質指標,稠油廢水處理用于熱采鍋爐供水,主要應處理廢水中的油、懸浮物和硬度。 

重質瀝青質原油俗稱稠油,需熱力開采,即熱采鍋爐將水加熱至溫度為315℃、壓力為17MPa、干度為80%左右的飽和蒸汽,注入油層提高油層溫度,降低稠油粘度,通過采油設備把稠油提升到地面。從采油井口采出的油和水混合物稱之為原油采出液。用各種方法對采出液進行油水分離,分離出的水稱之為稠油廢水。

遼河油田稠油儲量豐富,現有稠油廢水處理站9座,日產稠油廢水約7×104t,輸到稀油區塊或廢地層回注約2.6×104 t,剩余4.4×104 t外排,對環境造成一定污染。

遼河油田熱采鍋爐日用清水約9×104t,由于地表水水質較差,所以生產和生活用水大量使用地下水,過量的開采,使地下水位急劇下降。

一方面大量污水外排污染環境,另一方面稠油熱采大量使用清水,生產和生活用水量與日俱增,供水嚴重不足。因此,對稠油廢水進行處理回用是非常必要的。

1  稠油廢水的水質

稠油廢水水質較復雜,是含有多種雜質且水質波動較大的工業廢水。

稠油廢水與稀油廢水及其他工業廢水相比,具有如下特點:

①稠油平均密度為900 kg/m3以上,其原油顆粒可長期懸浮在水中;

②粘滯性大,特別在水溫低時更顯著;

③溫度較高,在開發稠油過程中為降低原油粘度往往將溫度提高到70~80℃;

④乳化較嚴重,廢水易形成水包油型乳狀液。

根據稠油廢水的水質,稠油廢水處理一般具有以下特點:

①為達到油、水和泥的分離,破乳是先決條件。首先應保證稠油廢水的處理溫度,選擇合適的破乳劑,并選擇最佳投藥量、加藥點、混合、反應和沉降方式。

②保證足夠的油、水和泥分離時間。因稠油密度大,油水密度差小,其重力分離雖在充分破乳條件下進行,為使油珠有效上浮,加長油、水和泥分離時間還是必要的,一般需2~3 h。

③在使用混凝劑時,pH值對混凝效果影響較大。

2  熱采鍋爐用水的水質指標

各國熱采鍋爐用水水質指標見表1。

表1各國熱采鍋爐水質指標

根據稠油廢水所含污染物種類和數量以及熱采鍋爐用水水質指標,稠油廢水處理用于熱采鍋爐供水,主要應處理廢水中的油、懸浮物和硬度。

3  稠油廢水的水質分類及回用評估

稠油廢水中的油和懸浮物去除工藝較成熟,工程一次投資和處理成本較低;而稠油廢水的軟化工藝較復雜,工程一次投資和處理成本較高,是左右整個回用處理工藝的關鍵因素。為此,根據影響稠油廢水軟化工藝選擇的主要水質指標(總溶解固體TDS和硬度),把稠油廢水分為六種類型(見表2)。不同種類稠油廢水的回用評估見表3。遼河油田稠油廢水大部分屬于低礦化度的中、低硬度稠油廢水,其他類型較少,所以大部分有回用于熱采鍋爐的可能性。

4  稠油廢水的處理流程

處理流程主要分三部分,即除油部分、除懸浮物部分和軟化部分,軟化后廢水進熱采鍋爐。

各單元處理工藝如下:

①  調節和緩沖

水量變化應根據生產情況實測,調節水量一般為處理規模的10%~15%可滿足要求。均質措施主要是確定次流程出水達到一定含油和懸浮物指標,送回主流程時不會對主流程水質產生沖擊。

調節罐宜設置一備一用,便于檢修清泥,罐內設伴熱和收油設施。

廢水經調節罐后,均質、均量供給后段工藝。

②  斜板除油罐

重力除油一直是國內外含油廢水處理首選的初級處理單元,其效率高、運行穩定。通過這一單元處理,可以去除大部分浮油和分散油;加入適當的破乳劑,可去除部分乳化油。
 斜板除油罐有重力式和壓力式,重力式斜板除油罐上部設有收油設施和加熱設施;中部為斜板的沉降區;底部設置錐型排泥斗,罐中心設反應筒。

③  浮選

試驗和實踐證明,誘導浮選(IGF)十分適用于油水密度差小的稠油廢水處理。近年來,溶氣浮選(DAF)和渦凹浮選(CAF)也引入油田廢水處理。
 誘導浮選,浮選劑投加在浮選機的進水管,經靜態混合器混合即可,不需特制藥劑反應裝置;溶氣浮選,最好在進浮選前設藥劑混合和反應裝置,國產浮選劑投加量一般為10~20 mg/L。

④  過濾

經浮選處理后,廢水進入核桃殼過濾器,進一步除油和懸浮物。全自動核桃殼壓力過濾器工作濾速為25~30 m/h,強制濾速35~40 m/h。反洗時,反洗水中投加5 mg/L的濾料清洗劑,在濾料攪拌裝置的作用下,對核桃殼進行徹底反洗。

核桃殼過濾器出水含油<5 mg/L,懸浮物在10~20 mg/L。

廢水經核桃殼過濾器后,加入助濾劑1~5 mg/L進入全自動雙濾料(無煙煤和石英砂)壓力過濾器進行微絮凝過濾,進一步去除懸浮物和油。

雙濾料過濾出水含油<2 mg/L,懸浮物<5 mg/L。雙濾料過濾器設空壓機對濾料進行表面和深層輔助清洗。

廢水經雙濾料過濾器處理后,進入軟化處理部分。

⑤  軟化

選擇稠油廢水離子交換軟化工藝取決下列因素:鍋爐給水標準、廢水TDS、硬度、硬度與堿度之比。選擇軟化工藝一般原則見表4。

是否進行化學沉降分離預軟化處理,還取決于原水中TDS、總硬度、堿度、SiO2 和金屬離子的含量。

根據遼河油田曙四聯稠油廢水離子交換軟化的工業試驗和工程實踐,總礦化度<7 000 mg/L,硬度<500 mg/L時:

a.    001×7強酸陽離子樹脂和大孔弱酸樹脂D113能與稠油廢水相適應,軟化后可達到進熱采鍋爐水質指標。

b.    樹脂可承受一定量的有機物,這種暫時性污染對交換過程影響不大,但懸浮物不應過高(不宜超過10 mg/L)。

c.    廢水中COD<300 mg/L對樹脂沒有明顯污染作用。

d.   001×7強酸陽離子樹脂的軟化過程,工作濾速可按清水軟化設計濾速設計;樹脂裝填高度應高出清水軟化樹脂裝填高度200~300 mm;再生液濃度和再生液用量應比清水軟化設計時高出1.2~1.5倍。

e.   大孔弱酸樹脂D113用于稠油廢水軟化的交換容量可高出001×7樹脂的1~1.5倍,抗污染能力強于001×7樹脂,具有再生徹底等特點,它適用于廢水中含長鏈有機物。

f.    移動床軟化比固定床軟化提高交換效率0.5~1.0倍,再生與清洗徹底,可防止樹脂板結,適用于含污染物多的稠油廢水。

5  工程實踐和效益分析

遼河油田對稠油廢水深度處理回用于熱采鍋爐,現已建成曙四聯8000m3/d廢水深度處理站1座和洼一聯6000m3/d廢水深度處理站1座,正處于試運投產階段,基本可實現稠油廢水回用于熱采鍋爐。

以歡三聯2×104m3/d稠油廢水深度處理回用熱采鍋爐為例,經濟效益如下:

a.熱能的利用:2920萬元/a(稠油污水溫度55℃,清水溫度15℃,燃料油700元/t計)。

b.排污費的節省:73萬元/a(達標外排費0.1 元/m3,暫不計污染費)。

c.回收原油費:回收原油10 t/d,225萬元/a(原油700元/t計)。

d.節省清水資源費:1022萬元/a(水價1.4元/m3)。

合計:4 270萬元/a。

與年運行費用2 477.64萬元對比,可以看出有較大效益。

6  結語

美國、加拿大利用稠油廢水處理后回用熱采鍋爐的技術已有20余年的歷史,從工藝流程(包括廢液和廢泥處理工藝)、設備、自動控制都有完整配套技術,有成熟的運行經驗,生產實踐證明了它的可靠性、實用性和經濟效益。我國從事這項技術的試驗研究和工程實踐較晚,與國外比還有一定差距,主要表現在:

①  稠油廢水的水質成分復雜,波動性大;

②  廢水處理設備質量較差;

③  我國還沒有針對稠油廢水特點開發的離子交換樹脂;

④  處理流程整體自控水平還很低。

總之,稠油廢水處理回用于供熱采鍋爐用水,是目前解決大量稠油廢水排放污染的經濟、可行的出路,在我國稠油油田應大力推廣。

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