“十二五”火電脫硝開局不利淺析
近日,環保部公布了2011年各省市區及八大央企的污染物減排情況,COD、氨氮、二氧化硫實現同比下降且完成了2011年初設定的1.5%的減排目標,而唯獨氮氧化物不但沒完成目標甚至同比反彈上升。“十二五”伊始,氮氧化物被列入主要污染物總量控制指標,預計在“十二五”末實現減排10%的目標,各大金融證券媒體紛紛預測脫硝市場將遍地開花,有望延續“十一五”脫硫市場的輝煌,并且環保部稱,2011年新投運脫硝機組4952萬千瓦,全國脫硝機組裝機容量占火電裝機容量的比重由2010年的11.2%提高到16.9%。但是,氮氧化物減排顯然開局不利,市場可觀的脫硝行業為何會出現氮氧化物不降反升的怪象?
政策滯后 脫硝改造緩慢
占我國電力構成80%的火電是氮氧化物的主要來源,削減氮氧化物的重任自然而然落在火電企業的身上。但是,去年火電企業脫硝顯然不盡如意。脫硝行業如同環保領域的任何一個行業一樣,發展離不開政策的引導和激勵。配合“十二五”脫硝工作開展的《火電廠大氣污染物排放標準》和電價優惠政策直到去年年底才姍姍來遲,而之前,企業由于忌憚脫銷的高成本,脫硝意愿不強,積極性不高。政策不及時,在一定程度上減慢了脫硝改造的進程,并且給“十二五”末的總量減排增加了巨大的壓力。最近曝出,企業普遍反映現行的0.8分/千瓦時的電價補貼難以抵消實際的脫硝成本,業內人士建議盡快完善電價補貼政策。政策的不完善還體現在部分火電企業可能會弄虛作假,借脫硝之名,獲電價補貼之利。脫硝在起步階段,完全可以借鑒脫硫的成功經驗,求同存異,比如鼓勵企業實施在脫硫領域已經成功應用的特許經營制度。
技術缺失 成本居高不下
氮氧化物減排難歸根結底還是成本高的問題。我國70%脫硝機組采用SCR尾氣脫硝技術,SCR又名選擇性催化還原技術,催化劑是此技術的核心,占總工程造價的40%左右,但是,我國目前尚無成熟的自主催化劑生產技術,全靠向美日引進,技術的缺失是我國脫硝成本居高不下的主要原因。目前,我國脫硝技術單調,活躍在市場的只有低氮燃燒技術、SCR及SNCR技術,沒有形成百家爭鳴的局面,不利于脫硝技術的發展和改進。脫硝機組運行管理水平的提高同樣不容忽視,是降低脫硝成本,提高脫硝效率的主要影響因素。現階段應加大技術研發,激勵擁有自主技術的企業,建立技工培養體系。

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