九江石化污水處理降本減費成效顯著
今年以來,九江石化在精細化運行環保設施的同時,以降低化工輔材消耗、動力消耗為著力點,深入開展降本減費工作。在外排水質持續提升的基礎上,公司污水處理動力費用月均下降36.95萬元,化工輔材成本月均下降47.99萬元。6月份,兩項費用較去年10月裝置投用之初,分別下降17.51%和22.93%。
2015年,九江石化在全面完成污水處理升級改造項目后,通過實施裝置化管理,精細化操作,取得了預處理單元開車一次成功;生化單元出水水質穩定達標;活性炭再生單元創紀錄連續運行31天;堿渣高壓氧化裝置實現長周期高效運行等多項良好業績。
為進一步提升污水處理場運行管理水平,實現從集團公司第一梯隊向全國環保最好煉廠的提升。今年年初,公司深入分析費用消耗的薄弱環節,對標先進企業找差距,制定切實可行的降本減費實施方案,明確主攻點,著力抓落實。
針對來水氨氮不穩定,影響污水處理場連續穩定運行的情況,公司重點加強對上游裝置的排污管控,通過采取將1號催化雙脫廢水改到污水汽提處置;為上游主裝置配置氨氮快速檢測試紙,確保上游來水氨氮連續穩定達標等一系列措施,保證了污水處理場連續穩定運行,為有效開展降本減費工作奠定了必要條件。
公司狠抓精細化管理,深入分析污水處理場的工藝特點,持續優化運行方式,提高污水處理的效益。適當調整含鹽、含油系列硝態液回流泵的運行時間,每天可節電4400千瓦時;對含油生化風機采用單臺運行,每天可節電6720千瓦時;停運含鹽生化單元風機,利用惡臭風機代替原生化風機工作,每天可節電6000千瓦時;將污水調節罐出水油含量內控指標由150毫克/升調整到100毫克/升,進一步降低預處理單元的藥量消耗。同時,組織開展穩定兩套生化單元出水水質,降低新鮮活性炭的消耗,降低生化絮凝劑的消耗QC攻關活動。
公司安全環保處定期組織召開污水處理場降本減費工作專題會,協調解決遇到的問題,并把“降本減費”納入環保“三基”檢查和考核,確保降本減費各項措施落到實處。水務運行部組織各運行班組開展降低化工輔材消耗勞動競賽,對各班組預處理浮選藥劑、三渣油泥脫水劑、生化活性炭消耗量等化工輔材指標完成情況按月按季進行嚴格考核;通過以上一系列措施的落實到位,促使污水處理場在出水水質持續提升的同時,污水處理消費用消耗明顯下降。

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